简介:摘要:热力管道裂纹焊接修复一直是热力管网维护的一项重要项目。由于热力管道服役环境的特殊性、敷设过程中各种安装遗留问题、施工环境影响、焊接接头数量大等各种原因,管道发生泄露的现象时有发生。管道裂纹大小形状各异,针对不同的裂纹,管道焊接修复人员使用了不同的补焊修复方法。热力管道泄露大多发生在使用过程中,一旦发生泄露,如何快速高效的做好修复工作是问题的关键,热力管网焊接接头多,在焊接质量检查中,无法做到全面细致的检验,焊缝中的沙眼、气孔、夹渣等缺陷在管道服役过程承受的各种应力作用、介质冲刷、腐蚀等因素,很容易在此类缺陷的基础上产生孔状裂纹。裂纹刚形成时面积一般不大,不易被发现,因受到缺口冲刷、介质的腐蚀等因素影响,很快将形成泄漏量较大的孔裂纹。针对这种裂纹,在不关闭阀门的情况下,管道修复人员常采用销钉法修复热力管道。用常规销钉法修复的管道裂纹,由于受到工作介质的散热作用,焊接的熔深一般较小,存在再次开裂的隐患,并且沿销钉周围过高的焊脚对管道修复后保暖层和防腐层的包裹也造成了很大的影响。本实验通过采用大熔深的高效活性TIG焊接方法增大焊接熔深,减小焊脚高度,在提高修复质量的同时为管道修复的后续工艺提供便利。
简介:摘要:弧坑裂纹是焊接缺陷中危害最大的缺陷之一,一般发生在电弧焊断弧或收弧部位。本文通过分析弧坑裂纹产生的原因,从焊接工艺、现场措施等方面进行设计及现场试验,可为类似焊接缺陷处理提供借鉴。
简介:摘要:针对一起滑油泵转子裂纹故障,通过故障现象、分解检查及试验验证,找到故障根源并进故障排除,提出了相应的改进意见,以避免此类故障的再次发生。