德国进口缸套压装机国产化改造

(整期优先)网络出版时间:2019-12-03
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德国进口缸套压装机国产化改造

戴剑伟

广西玉柴机器股份有限公司 537005

小组名称

一发厂设备管理科重机维修七班

注册登记编号

课题名称

OP1。030缸套压装机自主改造

活动时间

2011/01-2012/06

小组类型

问题攻关型

组长

戴剑伟

小组成员

曾春林

本科

电气工程师

陈堂标

高技

机械工程师

庞振华

大专

助理工程师

黄 武

高技

高级钳工

韦 栋

中专

助理工程师

黄广源

高技

助理工程师

梁腾升

高技

高级钳工

杨鹏飞

高技

高级钳工

重机总装OP1.030缸套压装机是一台德国进口设备,设备采用TOX驱动器驱动电机压装测量缸套凸出高度。由于设备使用年久经常会出现驱动电机报警无法复位消除,导致压装机不能压装测量缸套。维修人员经常通过调整电机的刹车和同轴皮带张紧度使故障消除,但调整过后得一段时间故障又重新出现。TOX驱动器在玉柴仅有一台设备使用,设备资料少根据目前掌握的TOX软件知识设置参数也无法彻底排除故障。设备出现故障不能压装测量只能采取人工用表测量,MES系统不能实时采集测量数据进行进行监控,发动机的产品质量得不到保证。

项目攻关要求:

【项目攻关所解决的关键性问题】

1、能够满足工艺要求,压装压力符合工艺且故障少,易维护,成本低。

2、能够彻底解决设备故障,保证质量数据能够被MES系统实时采集。产品质量得到有效保证和监控。

3、TOX压装机是德国进口设备,改造后TOX驱动器与西门子PLC通讯程序处理。

4、西门子PLC程序与测量探头数据交换通信。

【项目攻关的可行性方案或措施】

1、用国产汽缸自主改造代替原来的进口电机驱动压装,故障少,易维护,成本低安全稳定。

2、编写西门子PLC程序控制改造的汽缸动作,编写通信程序采集测量数据。保证改造过后

测量的结果跟原来改造前的一样。

【项目攻关的预期成果及其指标】

1、减少故障,减少对进口设备的依赖,降低维修强度,提高效率。

2、方便操作,设备的改造,简单可行,可靠性得到提升,维护成本大降低。

由小组项目负责人黄志恩和曾春林对P1.030压装机故障1月到6月进行统计与分析(月故障率:10次/月)。

调查表

故障现象

电机发热

压装机回不到原位

驱动EDC故障报警

测量没有压力报警

测量数据不准确

出现次数

17

8

12

10

7

是否影响生产

调查者:黄志恩、曾春林

2012/09/18

通过上表可以看出,OP1.030压装机出现故障主要是电机发热驱动器EDC报警编码器无法回到原位等原因。每次出现故障处理时间都比较长,严重影响到流水线的正常流转。人工拿表应急测量,质量数据不能被MES系统实时采集。不能进行有效的监控,产品质量得不到可靠性保证。改造设备,减少设备故障率确保产品质量势在必行。

电机发热

电机本身故障,无备件更换。驱动电机发热引起驱动器报警。

压装机回不到原位

进口压装机编码器检测回不到原位,编码器本身故障

驱动器EDC故障报警

驱动电机发热引起驱动器经常报警。

测量没有压力报警

驱动电机有故障,检测压力没有达到设定监控值报警。

测量数据不准确

驱动电机输出扭矩不足,造成缸套压不到位,测量数据不准确

结论

故障出现的部分主要是驱动器和电机本身。

进口的驱动器以及驱动电机整套全部是进口的,采购时间长价格贵,一套价值12万人民币。整个玉柴就只有一台设备没有备件更换,出现故障时只能是停机维修人工测量处理。把进口设备改造成国产设备,势在必行。

把OP1.030压装机故障从平均10次/月下降到1次/月以下。

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【目标可行性分析】

纵向比较:班组成员具有丰富维修经验。横向比较:有类似设备,可以参考加以改进。经小组民主评议,一致认为:我们的目标能实现。

针对故

障问题

对策

目标

措施

执行人

负责人

完成

时间

1

把所有的故障彻底解决掉,不反复出现类似的问题

重新改造用国产的汽缸代替进口的驱动电机进行压装测量,编写PLC控制程序使改造后的使用效果跟原来一样彻底解决压装机问题。

整改后设备可靠性高,结构简单备件通用化,且成本低,又方便维修。

把设备进行改造,把德国进口设备改造成国产设备。简单又方便维护,故障率低。

黄志恩、陈堂标、杨鹏飞

曾春林

2012.

05.01

工作推进计划表

序号

工作内容

节点

负责人

备注

1

方案及方案可行性验试

4月30日

曾春林、陈堂标

完成

2

方案评审通过

4月10日

庞振华、陈堂标

完成

3

设备改造审批

4月15日

庞振华、曾春林

完成

4

备件到位

5月5日

陈堂标

完成

5

预装配试验

5月6日

黄武、杨鹏飞

完成

6

实施整改PLC程序编写电气改造

5月15日

黄志恩、曾春林、陈堂标

完成

7

总结材料

8月10日

韦栋

完成

整改工艺推进计划表

日期

负责人

节点

工序项目

配合人

工艺要求

预备工作和实施

5/5

陈堂标

5/5

查找备件

韦栋

测绘,出图纸,加工备件

10/5

杨鹏飞

14/5

汽缸预安装

黄武梁腾升

验证预装

15/5

黄志恩

18/5

备好电气工具,现场实施

曾春林黄广源陈堂标

杨鹏飞黄武

按预先方案,把进口驱动电机和驱动器整套拆下。把自己改造的国产汽缸安装代替,拉气管气源。电气线路改造,西门子PLC控制程序编写通信程序修改。

18/6

黄志恩

20/5

调试

曾春林陈堂标

按设备技术要求、工艺要求调试

【一组实施图片】

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设备改造前使用的德国进口驱动电机

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设备改造后最终替代的汽缸压装机

【电气控制程序通信图片】

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设备PLC与TOX驱动器通信程序编写

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西门子PLC与测量探头数据采集通信编

【汽缸动作PLC控制程序】

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设备改造后程序编写改造

【改造后设备组态与MES数据采集结果】

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设备改造后软件组态改编

方案实施后,由陈堂标对使用效果进行跟踪。设备运行正常。M机L机A机三种机型全部验证过,测量的质量数据全部符合工艺要求。MES能够采集到质量数据,产品质量得到有效监控。国产气缸工作时的压力可靠稳定,不出现波动现象。压装机运行三个月没有出现故障,设备故障彻底得到解决。

活动前后对比

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经济效益估算

项目

节约费用

备注

设备改造投资费用

120000-1500=115000元

咨询设备厂家,报价一个套需要

120000元,改造更换的国产 气缸1000块加上感应开关全部改造需要1500元。节约11万 多人民币。减少进口设备备件采购。

无形效益

解决了工序生产瓶颈,保障天标的顺利完成。

班组成员

进步

在实践中得到了煅练,增强了创新能力团队合作能力。

(1)我们终于改造成功了!当我们看到我们改造的设备能够达到自己预期的效果时,心中有一股成就感深深的涌上心头。通过全体小组成员的努力,我们把进口设备进行国产化改造积累了宝贵的经验。

(2)我们计划把“降低OP1.170翻转机故障率”做为下一个攻关课题。