浅析梗丝加料机湿团产生的原因及解决方案

(整期优先)网络出版时间:2012-02-12
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浅析梗丝加料机湿团产生的原因及解决方案

李桥

李桥

(河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂,河北保定071000)

中图分类号:TS43文献标识码:A文章编号:1003-2738(2012)02-0304-01

摘要:通过调查发现,梗丝加料机出口湿团、料团,严重影响加料后梗丝水分和梗丝质量,造成梗丝浪费,增加了梗丝加工成本。我们通过改进梗丝加料机料嘴;改变增温增湿管角度;调整滚筒内倒料板布局及角度;加长加料机进口振槽与滚筒的连接处,使梗丝加料机加料均匀、精度达标,减少了加料后湿团、料团的产生。

关键词:梗丝加料机;湿团;料团;角度;调整

一、梗丝加料机的工作原理及生产中存在的问题

(一)梗丝加料机的工作原理及对梗丝的影响

梗丝加料机是制丝线梗处理段的重要主机设备之一,其设备性能直接影响着梗丝处理的加工工艺、其加料系统的稳定性及雾化效果。

梗丝加料机主要由以下几部分组成:筒体、机架、进料罩、出料罩、控制柜、料液贮存罐等组成。梗丝加料机的主要部分筒体设备两端的进、出料罩安装在机架上,使筒体形成一个相对独立的空间,筒体外有保温层,内有导料板、抄板和搅拌钉,使物料松散并缓慢地前移。在出料罩上有排潮风机,不断的从筒体内抽走少量的空气以形成轻微的负压,防止筒体内雾化的料液和蒸汽泄漏出去。出料罩上装有料液蒸汽混合喷嘴、水蒸汽混合喷嘴、蒸汽喷嘴和清洗喷嘴。筒体有3.5°的倾斜度,这样物料在筒体旋转下向出料端运行。

工作原理:梗丝由振动输送机送到滚筒内,紧固在滚筒内壁的耙齿钉将梗丝带到上面,凭借梗丝的自重和滚筒的倾角及滚动,使梗丝掉下沿滚筒轴向前进一段距离,如此循环推动梗丝前进。当梗丝进入滚筒时,计量泵将料液送至安装在设备进料端的双介质喷嘴,并与蒸汽汇合,在压力作用下成雾状喷射在梗丝上。在加料的同时,循环热风(顺流)在滚筒内与物料充分接触换热,从而达到加热物料的目的。在循环风管上加有温度变送器,用于检测热风温度。电控柜根据检测结果实时控制蒸汽流量,从而达到控制风温的目的。加热量的多少由电子称和电控柜控制。当电子称测得梗丝的质量信号后,将其送到电控柜处理改变计量泵变频调速器调节泵输送转速,使泵输出料液的流量随电子称测得物料流量的多少而改变,达到按比率定量加料的自动控制。

梗丝加料机对切丝后的梗丝进行加料、回潮处理,改善梗丝吸味,帮助燃烧、增香、保润、防霉以满足梗丝加工的工艺要求。

(二)生产中存在的问题及分析

我们对梗丝加料机出口湿团、料团产生量进行抽取调查,2009年10月份每1000公斤梗丝产生湿团、料团量统计如下:

计算得出平均每1000公斤梗丝产生5.5公斤的料团、湿团;2009年11月份每1000公斤梗丝产生湿团、料团量统计表如下:

计算得出平均每1000公斤梗丝产生5.6公斤湿团、料团。可见,梗丝加料机加料后出口产生的料团、湿团较多,不仅严重影响加料后梗丝水分和梗丝质量,还造成梗丝的浪费,增加了梗丝加工成本。

通过分析,发现以下几点可能影响梗死加料机出口湿团、料团的产生量:

1.料液雾化不佳对湿团、料团的影响:通过现场调查发现,加料喷嘴处在生产过程中常有料液滴落,与物料混合易造成料团。需对料嘴进行改进;

2.增温增湿管角度对湿团、料团的影响:通过现场调查,发现改变增温增湿管角度对湿团、料团影响量较大,需对增温、增湿管喷射角度及安装位置进行调整;

3.滚筒倒料板布置和角度对湿团、料团的影响:通过生产现场取证发现,在滚筒进料口倒料板处筒壁粘附梗丝较多,与冷凝水混合易造成湿团,需对滚筒倒料板布局及角度进行调整;

4.加料机进、出口裙边布帘粘附烟丝对料团、湿团产生的影响:观察发现:加料机出口端皮帘过长,容易粘附梗丝,结成湿团。

5.加料机进口振槽与滚筒的连接对湿团、料团的影响:通过现场对加料机进口振槽与滚筒的连接处取证,发现振槽与滚筒的连接处梗丝有湿团、料团凝结现象,需对加料机进口振槽与滚筒连接处进行改进。

二、改进措施

(一)改进措施一:针对”加料喷嘴雾化不佳”问题,通过研究喷嘴构造,并结合梗丝产量及加料泵的加载能力,自主设计了双元喷嘴,通过验证,选择了适宜的孔径和蒸汽与料液比的喷嘴由1.9mm改为2.0mm,并调整了喷嘴的合适角度,提高了对料液的雾化效果,减少了料液滴漏与梗丝混合产生湿团、料团的几率。通过此项改进每过1000公斤梗丝减少了将近1公斤的湿团、料团。

(二)改进措施二:为保障对梗丝的增温、增湿效果,增温、增湿管设计较长,且上面密布喷孔。原管安装在滚筒进口上方,喷孔向上。技术人员针对“喷孔之间的管壁上易积附梗丝,经料液浸润后,滚落形成料团”问题,对管壁喷孔进行了合理的布置,去掉近端多余的几个孔,将增湿管移至滚筒下方,喷孔朝下,这样蒸汽流由底部上翻,避免了与料液喷射方向的冲突,保障了加料的均匀和精度。既保证了对梗丝的增温、增湿效果,又使管壁上方的梗丝在气流的带动下不易粘附在管壁上。通过此项改进每过1000公斤梗丝减少了将近0.9公斤的湿团、料团。

(三)改进措施三:针对“滚筒倒料板布置和角度对湿团、料团的影响”通过去掉滚筒进口处的一组倒料板如图,减少了进口倒料板处对梗丝物料的囤积和粘附。从而避免了蒸汽冷凝水与物料的混合,降低了湿团的产生量。通过此项改进每过1000公斤梗丝减少了将近2公斤的湿团、料团。

(四)改进措施四:针对加料机出口端皮帘过长,容易粘附梗丝,结成湿团,我们对加料机滚筒出口皮帘进行准确的测量和修整,修整后的皮帘有效降低了由于梗丝过多粘附而产生湿团的现象。

(五)改进措施五:针对“加料机进口振槽与滚筒的连接问题对料团、湿团的影响”问题,技术人员将进料振槽前探通过将滚筒进料振槽的前移,将振槽探入滚筒部分延长20公分,减少了滚筒内负压对物料的冲击,使物料平稳的降落入滚筒,减少了物料与冷凝水的接触几率。从而起到减少湿团料团产生的几率。通过此项改进每过1000公斤梗丝减少了将近1公斤的湿团、料团。

三、效果验证

通过生产实验验证,改造完成后的梗丝加料机加料均匀、精度达标,减少了加料后湿团、料团的产生。生产中过料3000公斤,湿团、料团量不足2公斤,平均每过1000公斤梗丝产生0.6公斤的湿团、料团。保障了产品质量,为车间的降耗工作做出了贡献。

参考文献:

[1]国家烟草专卖局.卷烟工艺规范[M].北京:中央文献出版社,2003

[2]《机械零件设计手册》唐海主编北京:国防工业出版社2001

[3]《机械零件设计手册》(第二版)北京:冶金工业出版社1982

作者简介:李桥:河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂助理工程师。