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  • 简介:ABSTRACT: This article Analyze the reason why did HP1003 Coal Mill reject system cause enviranmental pollution ,Propse technological solutiongs,introduce how to solve the problems when Mill reject system is transformed,and analyze the effect affter the transformation. KEY WORD: Coal Mill; Mill reject system;Environmental Protection 摘 要:针对HP1003型中速磨煤机石子排放装置造成环境污染严重的问题进行原因分析和研究,提出技术改造方案,并介绍了石子排放系统改造中遇到的问题如何完善,以及改造后效果进行了分析评价。 关键词:磨煤机石子排放系统;环保 田集发电厂一期工程(2×600MW)超临界机组锅炉为上海锅炉厂生产的单炉膛一次中间再热、四角切圆燃烧方式超临界参数变压运行螺旋管圈直流粉炉。制粉系统采用中速磨煤机冷一次风机正压直吹式制粉系统。磨煤机选用上海重型机器厂生产的HP1003型中速碗式磨煤机,磨辊加载方式为弹簧加载。石子排放系统采用敞开式对空排放,灰尘比较大,现场环境较差,且石子在二次装运过程又造成灰尘的二次飞扬,环境粉尘污染就不可避免,文明生产状况不好,设备卫生很难保障,故将石子排放方式进行改造。 图一 改造前石子排放系统 新型石子排放系统介绍 原石子排放系统为敞口式对空排放。排放时为正压排放,不仅石子通道内粉尘外逸,且收集箱内石子在热风的冲击下,重新激起粉尘,对环境及现场设备的使用寿命影响巨大。另外,磨煤机石子量是根据负荷、煤质以及磨煤机各部件的磨损量的变化而变化的,但原排放系统无法有效的观察石子量的变化,造成磨煤机侧机体内部部件,如长短刮板、裙罩装置等磨损严重,减少消耗性备件的使用寿命,增加了维护成本、降低了磨煤机的运行安全可靠性。新型石子排放系统为密闭式即时排放,产生的石子及时排放至磨煤机下部的收集箱内,减少了刮板、侧机体的磨损;由于是密闭式排放,大大减少了粉尘污染。新型石子排放系统主要有以下几个特点: ⑴新型石子排放系统主要由气动插板式隔离阀两道、石子通道、观察箱、提升气缸以及收集箱、伸缩膨胀节组成。 ⑵装置的第一道密封阀门为直推锥面压紧闸板阀,阀门在Φ200缸径的直行程气缸驱动下,阀板密封面承载的正方向压力越大,阀板的密封面与端口密封环的接触面紧密程度就越强。另外,由于此结构闸板阀无端面磨损结构部位,所以密封性能可靠,而且经久耐用。作为石子排放装置的主切断隔离阀门,可有效维持石子粉和粉尘的良好密封特性。装置的第二道密封阀门为自锁式全密封抽板阀,阀门的驱动气缸采用的仍然是Φ200缸径的直行程气缸。 ⑶装置设计中通过增加上变径管容积的结构,在第二道抽板阀关闭时通过暂存方式,应用变径管内部扩大的容积继续储存排放出来的石子,使磨煤机的风室内不会产生石子煤堆积,减少石子刮板磨损和断裂。 ⑷石子收集箱的转运,是通过叉车来完成的。为了便于收集箱的倾倒,在叉车的起落货叉上加装液压旋转器。液压旋转器可以在1.5米至4.5米高度范围360度全向旋转倾倒石子,所以,收集箱内的石子可以直接倾倒至指定区域地面,也可以直接倾倒至装载运输车箱中。 ⑸由于在正常排放石子的过程中,收集箱与磨煤机系统是相通的,故收集箱内的有一定的压力。在切断二次门,更换收集箱的时候,收集箱内热风会外溢。故在观察箱顶部设置排气阀,在切断二次门后,利用放气阀将箱内压力泄尽,最后再更换收集箱。 ⑹收集箱使用液压小车拖出,再使用叉车倒运至石子煤场。长期使用后,收集箱底部会出现液压小车的轮印,导致收集箱不易拉出。故需在收集箱底部设置20mm厚1300*1300mm垫板一块。 ⑺电气系统具有操作简单,运行可靠、安装使用方便等特点,在断电、断气及又来电、来气时,均能保持原有状态。行程开关装置及气缸杆采用石墨盘根密封,保证了无外漏。 改造实施方案 改造后的石子排放装置示意图如下: 图二 改造后石子排放系统 新石子排放装置排放通道不变,也设置在原侧机体排放口下方。排放通道上部尺寸为:1200*350mm,下部尺寸为:300*350mm,观察箱与压板之间设置有硅橡胶波形膨胀节。压板由固定在观察箱两侧的两只提升缸开启和关闭。提升机构的行程为50mm。在上部排放一次门、二次门以及排放通道、观察箱安装完毕后,进行收集箱底部垫板的安装。 在改造过程中,需要注意的地方主要有:(1)收集箱底部垫板安装时,垫板中心与观察箱中心要垂直平行,不能有倾斜,否则会导致收集箱上口与压板出口对不齐而造成泄漏;(2)石子通道底面坡度要大于30度,否则造成石子排放不畅而导致堵塞;(3)石子排放一次门为常开,二次门与密封压板之间应该设置保护逻辑,即密封压板关闭时,二次门禁止打开。避免两只门同时打开造成热风外泄,对人员、设备造成伤害。 改造后出现的问题及处理方案 田集发电厂对磨煤机石子排放装置改造完毕后,投入运行,发现一些新的问题,并做了相应的一些改造: (1)观察箱下膨胀节内部导向板设计不合理,易进入石子造成膨胀节卡涩,而无法打开密封压板。改进前后的导向板结构如下: 图三 膨胀节导向板结构改进 (2)石子排放一次门卡涩。由于一次门使用的是单板插板式气动阀门,插板在滑槽内开启或关闭。当滑槽内堆积有灰尘或细小石子时,一次门即关闭不严。故在滑槽头部下端预留15mm空隙,作为灰尘或石子排出口,彻底的避免了石子一次门的卡涩。 (3)石子收集箱在积满后需更换空箱,但在更换时,不易与密封压板对齐而造成粉尘热风外漏。为此,在磨煤机的基础上设置四块限位导入装置,更换时直接将收集箱推入限位装置内即可,提高了工作效率。 与石子改造项目相关的一些技术改造 田集发电厂不仅仅在石子排放方式上进行了彻底的改造,而且针对影响石子量的一些影响因素也进行了研究,并实施了相应的改造和调整,主要有以下几个方面: (1)磨煤机叶轮装置改造。原HP1003型磨煤机叶轮装置结构形式有两大缺陷:一、由于一次分离设计缺陷及煤炭质量的变化,部分原煤未能得到充分研磨而落入侧机体中,导致侧机体内部石子煤堆积,造成下裙罩与内气风环磨损严重,进而漏风漏渣;二、原叶轮装置与磨碗延伸环的连接螺栓在长时间运行后被磨损,容易导致叶轮装置脱落,损坏刮板、侧机体等部件,影响磨煤机的安全运行。针对以上两个问题,对叶轮装置进行改造:在叶轮装置两侧加焊弧形隔板和盖板,材料为65Mn,使一次风风速更合理;与磨碗延伸环的连接螺栓不被磨损,大大提高了叶轮装置的使用寿命。新型叶轮装置缩口间隙为45mm。改造后叶轮装置如下图: 图四 叶轮装置改进结构图 (2)对磨煤机的内部间隙进行了重新调整。主要有:磨辊与磨碗之间间隙调整为6~8mm;弹簧加载装置与磨辊头间隙调整为1~1.5mm;可调罩与分离器体间隙调整为8~13mm。 (3)从各方面降低磨辊轴承箱进粉的机率。首先通过自己试用及对其他电厂油封使用情况收资,来最终选用效果较好的油封品牌,从源头上降低粉进入轴承箱的机率;其次缩小磨辊裙盖装置内径,减小磨辊裙盖装置与轴承箱间隙,从原来的13mm降至2mm,增加密封风压,有效的阻止粉与油封的接触;最后,清洗密封风机入口滤网装置,密封风机风压由原来的8KPa增加至11KPa,直接增加了磨辊密封风压,形成有效的密封气膜,阻止了粉的进入。防止粉进入磨辊轴承箱技术措施的实施,大大延长了磨辊轴承的使用寿命,改善了磨辊轴承的运行环境,降低了因磨辊转动卡涩造成石子量大的机率。 石子改造项目的效果 通过以上相关技术措施的实施,田集发电厂磨煤机区域环境卫生取得了明显改善,磨煤机运行更加安全、可靠。其效果如下: (1)根据磨煤机试验规程,中速磨煤机石子发热量低于6.27MJ/Kg。改造前,田集发电厂单台炉磨煤机石子排放量约为10t/天,石子发热量约5-6MJ/Kg;经过石子改造以及相关的技术措施实施后,2010年9月10日对两台炉石子发热量进行取样分析,结果为#1炉发热量为1.98MJ/Kg,#2炉发热量为0.60MJ/Kg,远低于排放标准的要求,而且改造后单台炉磨煤机石子排放量低于3t/天,大大降低了石子排放量。 (2)2007~2008两年间共发生叶轮装置脱落事故两次,平均每年一次。而#2炉自2009年4月份大修改造结束后至今,未发生过一次叶轮装置脱落造成磨煤机跳停事故; (3)石子量减少,相应减少了刮板装置以及下裙罩装置的磨损,以及避免了因刮板故障造成的跳磨故障。2007-2008年田集发电厂共更换长刮板装置93件,短刮板装置10件;而改造后2009-2011年三年时间两台机组仅更换长刮板32件,短刮板20件;直接节约成本约20万元; (4)在日常维护方面,由原来配备的两辆铲车、三两翻斗车,减少为两辆叉车,节约了人员成本,减少了维护工作量。 参 考 文 献 王丽英.大型锅炉中速磨煤机运行的主要问题和对策[J].电站系统工程,2002,18(1):11-15. 吴宝富.降低HP系列磨煤机石子排放率改造[J].华北电力技术,2003(5):16-17 肖永辉,高殿臣.MPS-255中速磨煤机喷嘴环改造[J].热力发电,2007,36(12):90-91 赵熙,阎维平,祝宪,等.600MW锅炉中速磨煤机石子排放异常分析[J].锅炉技术,2010,41(2):61-64. 中国电力企业联合会.DL/T 467-2004 电站磨煤机及制粉系统性能试验[S].北京:中国电力出版社,2004.

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  • 简介:摘要:石子排放不及时,会造成磨煤机堵塞、电流大、停机、自燃等异常情况,严重影响锅炉的正常运行。但由于石子量难以预测,且磨煤机周围空间狭小,给石子卸料系统的设计带来很大困难。本文总结了石子常用的卸料方式,提出了一种新型的清洁石子卸料系统,可供其他电厂借鉴。

  • 标签: 火力发电厂 煤炭排放 石子煤
  • 简介:摘 要:本文着重对某公司正在使用的HP743碗式中速磨煤机针对控制石子排量及排放顺畅方面所做的措施及结构改造进行介绍,讨论减少石子排出口排放出的方法,针对有效控制石子排量对机组长期稳定经济运行的意义进行介绍。

  • 标签: 磨煤机,石子煤,产生率
  • 简介:摘要:中速磨煤机是发电厂生产的主要设备之一,运行是否稳定,很大程度上影响到发电厂机组运行的稳定性。中速磨煤机在运行中,制粉能力同发电机组整体带负荷运行能力联系较为密切,保证中速磨煤机稳定运行,在降低发电成本方面效果显著。因此,本文重点分析中速磨煤机出力原因,结合实际情况提出有效的对策予以改进,全方位保障中速磨煤机运转。

  • 标签: 出力原因 中速磨煤机 喷嘴环 碾磨备件
  • 简介:摘要:作为燃烧煤炭制粉环节中最为重要的机械设备,磨煤机正常运行与否关乎着锅炉的安全。基于此,笔者归纳总结了中速磨煤机的一般工作原理,以ZGM95QG型磨煤机作为研究案例,分析该磨煤机日常运行中常会见到的故障以及相应的解决措施。

  • 标签: 中速磨煤机 运行故障 工作原理
  • 简介:摘要:在热电厂工作的过程中,我们知道中速磨煤机主要用于一些中等硬度物料的加工和处理,因此其作业质量也直接影响到整个电厂的生产效率。本次研究工作就以中速磨煤机为主要的研究对象,针对其在作业过程中常出现的一些典型故障展开深入分析,并在此基础上提出一些切实可行的预防措施,希望能够为相关工作的发展提供一些数据支撑。

  • 标签: 中速磨煤机 系统故障 预防措施
  • 简介:摘要:磨煤机是火力发电厂的重要设备之一,而磨煤机中磨辊又是磨煤机的关键部件,其质量的优劣,特别是耐磨性能直接影响到制粉的作业率、粉质量、磨辊消耗和生产成本。由于任何磨辊材料,在制粉工况条件下,都有较为严重的磨损,磨辊在一定程度的磨损范围内,仍能正常工作。当磨损程度达到某一限度后,外圆过小就失去使用意义,即报废处理。因此,国内外都在大力研究复合铸铁及堆焊磨辊等工艺,其目的就是制造一种新的复合磨辊,使磨辊基体与工作表面分别满足于磨时的抗冲击、耐磨损等性能要求。其中,磨辊表面堆焊制造已成为国内外制造、修复磨辊及延长磨辊使用寿命的一个重要手段。采用特制的高铬高碳药芯焊丝,对旧的中速磨煤机磨辊进行堆焊修复,可获得性能较为优异的耐磨层,修复后磨辊经现场运行考核,可有效地提高使用寿命,经济效益和社会效益显著。

  • 标签: 中速磨煤机 磨辊 堆焊修复工艺
  • 简介:【摘要】 随着可再生能源的大力发展,火电厂面临着严峻的节能降耗形势。为进一步降低制粉系统能耗,深入分析磨煤机出口温度和一次风压的节能降耗原理,并探讨了两者之间的耦合关系,确定了最佳优化策略。结合理论分析,按照先优化磨煤机出口温度再优化一次风压的顺序开展节能优化试验。

  • 标签: 中速磨煤机 制粉系统 节能
  • 简介:摘要:近年来,我国电力需求始终保持增长趋势,2020年前10个月,全社会用电量约6.03万亿kWh,2019年全年全社会用电量约7.23万亿kWh。我国能源结构的特点是多、少油、贫气,虽然新能源电源增速较快,但目前火力发电依然是主要的电源结构。据统计,2019年火电装机容量达11.9亿kWh,约占全国装机总容量的59.22%。中速磨煤机为燃煤电站制粉系统的关键设备,在燃煤电站工艺流程中,承担着碾磨、干燥、输送合格粉的作用,在电力生产中能耗较大。针对中速磨煤机性能提升的技术研发是燃煤电站节能降耗的主要方向之一。

  • 标签: 中速辊式磨煤机 常见故障 解决办法
  • 简介:摘要:近20年来燃煤火电技术在中国蓬勃发展,尤其是三大主机(锅炉、汽轮机和发电机)技术取得了革命性的进步,现在的锅炉对制粉系统的要求越来越高。另一方面,电的质量逐年下降,经常严重偏离设计煤质。所以,对制粉系统进行全面升级改造,提高制粉系统对煤质的适应性及风粉均化水平十分必要。

  • 标签: 中速磨煤机 制粉系统 优化技术 应用
  • 简介:摘要:中速磨煤机辊套磨损严重,远远达不到设计寿命要求,对磨辊套磨损原因进行深入分析,找出原因,并给出解决方案。

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  • 简介:[摘要] 在燃煤火力发电机组锅炉设备运行过程中,中速磨煤机的配备比较普遍,与中速磨煤机配套使用的液压油缸在使用过程中,由于其运行特性存在油缸及密封磨损老化的现象出现渗油。本文通过介绍一种能够有效改善处理渗油缺陷,达到消除渗油污染浪费及提升工作现场文明生产水平的效果,同时延长油缸使用寿命,达到降本节支的效果。

  • 标签: [] 中速磨煤机 液压油缸 渗油 回收 在线监测
  • 简介:摘要:分析了现有比例溢流阀调压的缺点,明确了新型中速磨煤机液压加载系统的技术路线,对新型中速磨煤机液压加载系统的液压油路系统、电气回路、控制回路、控制顺序控制程序、压力调节智能算法进行了详细的设计研究。在现场进行了应用及各项性能参数实验测试,验证了该新型中速磨煤机液压加载系统的有效性、可靠性及BP神经网络智能算法的强泛化能力。

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  • 简介:摘要:磨煤机是火力发电厂中重要的辅机设备,磨煤机能否安全与稳定的提供一定数量和规定质量的粉,直接关系到火力发电厂整个机组的稳定运行和经济效益。本文在概述ZGM95中速辊式磨煤机工作原理的基础上,对中速磨煤机运行中常见故障处理措施进行了深入的探讨,以供相关的工作人员参考借鉴。

  • 标签: 中速辊式磨煤机 常见故障 处理
  • 简介:摘要:当前随着我国社会经济的飞速发展,对火力发电企业的发展带来了全新的机遇。而磨煤机在整个火电厂运行过程中发挥着重要作用,而磨煤机的堵现象一直是火力电厂在企业生产中存在的主要问题,给生产带来了一定的阻力。因此,如何保证火电厂磨煤机组的有效运行成为当前工程人员急需解决的问题。本文首先对磨煤机常见的堵问题进行了分析,并提出了一些解决方案,进一步明确了磨煤机的检修策略。

  • 标签: 火电厂 磨煤机 检修 系统 故障
  • 简介:摘要:现阶段煤价上涨,发电成本增加,发电企业要在现阶段扭亏为盈,同时满足人们对电能的需求,就要对发电机组进行优化,提升日常管理水平。因此我们必须不断对燃煤机组进行技术革新和节能优化,以适应新形势下电厂的发展提高电厂发电效率,节约能源,减少对环境的污染,为国家的发展作出贡献。

  • 标签: 超临界 制粉系统中速磨煤机 经济型
  • 简介:摘要:随着近年来自动化水平的提高,准确测量锅炉各部分风量,并使之可靠、稳定地投入自动,对火电厂的安全生产运行、节能降耗具有重要意义。目前对于火电厂较为重要的磨煤机入口混合风量,普遍较难测量准确。本文以某350MW电厂在磨煤机入口风量优化实践中的应用为例,旨在为我国火电厂磨煤机入口风量测量和自动控制领域的发展提供参考。

  • 标签: 火电厂 磨煤机风量 整流装置 吹扫装置
  • 简介:摘 要:带式输送机又称皮带机,是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械,可以从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程,广泛应用于冶金、机械、化工、电厂等行业。现有的皮带机防堵保护装置在皮带机输送的固体杂质含量较多或者黏度较大时,易造成信号误发、保护动作拒发等现象,极大地影响到皮带机的安全运行。因此,选择一种动作灵敏、保护可靠的皮带机防堵保护装置就显得尤为重要了。

  • 标签: 防堵煤装置 应用 灵敏 保护可靠
  • 简介:摘要:本文介绍了用于火电厂输皮带撕裂检测的智能装置,该装置是火电厂输皮带应用的三合一撕裂开关检测装置,三种检测机制同时工作,不仅可以提升检测精度,同时还可以大大降低误检率和检测时间,提升了火电厂输皮带撕裂检测装置的工作效率。同时利用光栅和称重方式,实现了火电厂输皮带微小撕裂口的精准检测。

  • 标签: 智能 检测 撕裂 激光扫描 称重测量