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231 个结果
  • 简介:本文介绍了改造前的253磁粉探伤机存在的主要问题以及解决该类问题的方案和改造后产生的效果。

  • 标签: 磁粉探伤机 方案
  • 简介:介绍普通液压镗床改造原因,改造方案,运用三菱可编程控制器(PLC),步进电机及其驱动程序,在普通液压镗床自动等分的电气自动化技术提升的实际应用。介绍电气控制系统的硬、软件和分度控制的软件设计及应用。

  • 标签: 自动均匀分度 PLC 电气控制系统
  • 简介:介绍了2D伺服阀的工作原理,提出了一种22通伺服阀设计方案,设计计算了主要结构尺寸参数,对伺服阀的阀芯进行了力学分析,并建立了数学模型,最后利用MATLAB进行了仿真研究。

  • 标签: 2D伺服阀 大流量 高频响
  • 简介:介绍交流伺服技术在轴承磨床改造中的实施方案,分析电气控制系统的设计方法。轴承磨床通过交流伺服数控化改造后,具备了数控轴承磨床的优点,达到了数控轴承磨床的精度要求,使用效果良好。

  • 标签: PLC 触摸屏 半闭环 位置控制 交流伺服电机 编码器
  • 简介:不同情况下,油水两相在水平圆管中流动会形成不同的流型,研究流型的影响因素对合理选择管道参数、管道腐蚀与防护以及油水分离具有重要意义。应用Fluent软件对不同入口速度下及不同管的水平圆管油水两相流流型进行数值模拟,分别得到不同入口速度模型下不同管水平圆管内的油水两相体积分数云图,画出流型图,并分析。结果表明:入口速度0m/s~0.5m/s时,管对流型变化无明显影响;入口速度1.0m/s~2.0m/s时,管大小成为影响水平圆管油水两相流流型的关键因素。

  • 标签: 水平圆管 油水两相流流型 管径 数值模拟
  • 简介:主要阐述了新开发的一种用于汽轮机润滑系统的大通溢流阀的仿真演算、产品试制和台架试验,并对试制过程中出现的一些参数运用仿真手段进行了修正,以验证设计的正确性。

  • 标签: 大通径溢流阀 仿真 试验 汽轮机润滑系统
  • 简介:电铆机是五十年代的老设备,由于长期使用,设备电气元件老化,气动元件严重磨损,从而引起电铆工件时电流忽大忽小,电磁铁吸与不吸的位置不准,造成铆铆钉电流大时烧化铆钉,电流小时出现冷轧、钉高的现象,导致加工产品30%拆钉和大批量保持架报废,严重制约生产任务的完成,维修费用增加。针对此种情

  • 标签: 电铆机 PLC 控制系统 技术改造 电磁铁
  • 简介:针对斜槽型2D数字伺服阀静动态特性可能存在的不稳定问题,分析了斜槽型2D数字伺服阀的结构、工作原理及抗污染能力;并在此基础上,设计并搭建了测试实验平台,在额定压力21MPa时,对5只额定流量为50L/min的通6mm的斜槽型2D数字伺服阀进行了静动态特性实验研究。研究结果表明:5只斜槽型2D数字伺服阀滞环都小于5.7%,-3dB处幅频宽至少可达75Hz(25%额定流量),阶跃响应上升时间至少可达9ms;5只6mm通斜槽型2D数字伺服阀均具有较理想的静动态特性和良好的加工一致性,不存在静动态特性不稳定的问题。

  • 标签: 2D数字伺服阀 静动态特性 实验研究
  • 简介:2015年4月14日,在沈阳北方重工集团有限公司,直径达14.1米巨型盾构机组装完成。这台盾构机是为香港莲塘公路挖掘工程量身定做的,部分构件已经发往香港。目前,北方重工集团有限公司累计生产的多台盾构机,已经出口到俄罗斯,澳大利亚,新加坡等地;盾构机也成为中国制

  • 标签: 北方重工 重工集团 莲塘 中国制造 高端制造
  • 简介:介绍C7220仿形车床的改造原因、改造方案及产生的经济效益等。此机床原电气部分全部采用了继电——接触器控制,电路复杂,再加上此机床经长期使用,线路老化,故障率高且不宜维修,经采用PLC控制替代原继电——接触器控制,使设备故障率大大降低,设备性能更加稳定,为企业提高生产效率发挥了重要作用。

  • 标签: C7220 PLC 改造
  • 简介:通过对无心磨床3182导轮轴的工作原理、精度差及使用寿命短、故障率高的情况进行分析,找出了主轴故障成因和变速机构存在的问题。采用导轮轴、轴瓦及减速装置的整体改造,解决轴与轴瓦问的润滑油泄漏问题,减少了润滑油再次被污染的外部因素,有效地保障了导轮轴的旋转精度,延长了使用寿命。

  • 标签: 导轮轴 旋转精度 变速 润滑 寿命
  • 简介:磨床MZ2015是用来磨削滚动轴承的内径和外圈滚道而设计制造的,机床总体设计落后,电器控制系统由继电器控制,机床故障率高,停台率高,维修费用居高不下;机床各方面精度受结构限制,随着机床服役时间的延长,其各个机构的磨损致使加工精度逐年降低;尤其是补偿机构是由液压系统控制,定位不准确,影响砂轮

  • 标签: 内圆磨床 电气改造 滚动轴承 故障分析 电气控制系统