中车贵阳车辆有限公司 贵州贵阳 550017
摘要:转向架是铁路货车的重要组成部分,是铁路货物运输安全的重要保障。铁道车辆随着向高速、重载方向不断发展,对轮轴的安全性要求也越来越高。车轮加工一直是影响轮对压装合格率的重要因素,轮对压装合格是转向架质量保证的关键所在。应该不断的优化轮对压装质量,来适应中国铁路货运方面不断向高速、重载方向的发展。
关键词:车轮加工、粗糙度、过盈量、轮对组装。
一、现状分析
轮毂孔加工工序数控立车加工车轮的粗糙度不稳定,加工车轮出现粗糙度达不到工艺要求的现象,长期以来导致车轴、车轮选配过盈量偏低,轮对压装压力偏低,接近压装力要求的下限。对影响轮对压装质量的因素进行分析,将有助于指导轮对制造标准的制定、高速重载对轮对的设计和加工工艺的改进,以提高轮对的压装质量[1],目前轮对组装工序在以下几个方面也存在质量问题:
1、测量轮座直径误差大。测量车轴尺寸误差较大,车轴圆柱度不稳定,不能保证在最佳过盈量范围,造成压装力大或力小;轮座圆柱度小,造成末端平直、降吨。
2、轮毂孔加工粗糙度不符。数控立车轮毂孔加工粗糙度偏大,圆柱度与轮座圆柱度不匹配,造成压装力大、降吨。
3、数据复核不仔细。数据复核不认真,尺寸偏差较大,导致过盈量不符,造成压装力大、力小等。
我们对2020年轮对组装不合格品具体问题进行分析,并绘制饼状图
表1 2020年轮对组装不合格品统计分析 | |||||||
月份 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合计 |
产量 不合格项 | 940 | 800 | 696 | 808 | 720 | 544 | 4508 |
压装力大 | 38 | 22 | 18 | 16 | 15 | 17 | 126 |
压装力小 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
压装曲线降吨 | 19 | 29 | 11 | 10 | 28 | 16 | 113 |
压装曲线平直 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 22 |
其他(三点差、数据录入错误、跳吨、内距小等) | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 | 3 | 35 |
不合格数 | 63 | 62 | 41 | 48 | 50 | 41 | 305 |
从饼状图可以看到,2020年轮对组装不合格品中压装力大所占比例最高为41.31%,其次为压装曲线降吨为37.05%,这两项不合格所占的比例为78.36%,是轮对组装不合格的最主要的因素。而车轮粗糙度偏大是导致轮对组装压装力大的主要原因。因此,要提升轮对一次组装合格率,对车轮加工的首要任务就是降低轮毂孔粗糙度。
从 “人、机、料、法、环、测”方面进行深入研究分析,确定了造成轮对组装不合格的原因如下:
(1)车轮加工粗糙度偏大;
(2)简化工艺现象存在;
(3)质量卡控不严;
(4)数据复核不仔细。
二、制定改善措施及落实。
1、针对车轮加工粗糙度偏大质量问题。更换车轮轮毂孔加工精车刀片,确定加工参数;准确测量粗糙度。采用牌号为RCMT1606MO 4215,半径为M16的圆形刀片进行精车作业。
2、工艺简化、质量卡控不严问题。落实工艺要求、加强自检互检、规范返修品处理,加强工艺纪律检查,对自检互检合格率进行量化与考核,杜绝不合格品进入验收环节。对车间不合格品管理办法进行修订,规范返修品处理流程。
3、数据复核不认真问题。配置专业复核人员,选择责任心强、工作仔细的作业人员,同时制定合格率奖惩办法,对合格率高的人员予以奖励,达不到合格率目标减少奖励。
措施落实:
(1)培训:操作者简化工艺,未按工艺要求进行作业,在轮座磨削完成后不认真测量轮座直径,轮对压装前数据复核人员不认真复核轮座直径或轮毂孔直径。操作者没有风险意识,不合格轮对退卸后造成重复工作,以下是经验总结后解决的部分问题:
1 组织操作者学习本岗位的作业指导书,便于操作者熟悉自己负责的工作内容。
2 对操作者进行岗位风险的培训,便于操作者增强本岗位风险意识。
(2)加强工艺纪律检查:增加工艺纪律检查的频次,认真核对工艺执行情况,操作者对工艺的执行有了很大的改观,自检、互检执行有了一定的提高,对精确压装数据有很大的帮助。首先轮对交验未发现不合格轮对流入下工序;其次压装工序复核人员发现多起车轴轮座磨削不合格,对提高压装质量起到了很大的作用。
(3)严格执行不合格品管理办法:严格执行不合格品管理办法中的期限内进行不合格品返修,对合格品、不合格品标识管理进行监督,把不合格品控制在当前工序,未发现不合格品流入下工序。对不合格品的控制起到了明显的作用。
(4)分析采用牌号为RCMT1606MO 4215,半径为M16的圆形刀片加工车轮:轮毂孔加工工序数控立车现有精车刀加工车轮的粗糙度不稳定,加工车轮出现粗糙度达不到工艺要求的现象,导致车轴、车轮选配过盈量偏低。针对这一问题车间对轮毂孔加工工艺进行调整,由原来的牌号为DNMG443-PR 4215的菱形刀片改为牌号为RCMT1606MO 4215,半径为M16的圆形刀片。更换刀片经过反复试验,最终将加工参数调整为:粗车:转速:100~110mm/min,进给量:110~120mm ;主轴转速调整率:120%(100%~120%),切削进给率为200%(150%~200%),快速进给率为100%;精车:主轴转速:50~60mm/min;刀杆进给速度:50~55mm/min(主轴转速调整率为75%(60%~80%),切削进给率为200%(150%~200%),快速进给率100%,背吃刀量:0.30mm。)加工时间:9min
按以上加工参数加工的车轮能够满足工艺要求。
三、效果验证
经过以上措施的执行落实,转向架车间车轮加工工艺改进已经完成,我们对2021年01月、02月份轮对组装合格率进行统计:
表2 2021年01月~02月压装合格数统计 | ||
月份 | 01月 | 02月 |
压装数量总计 | 769 | 598 |
一次压装合格数量总计 | 759 | 585 |
合格率(%) | 98.70% | 97.83% |
表3 2020年12月数控立车轮毂孔加工粗糙度抽查记录统计(工艺要求≤Ra6.3μm) | |||||||||
日期 | 车轮编号 | 车轮型号 | 圆柱度 | 轮毂孔粗糙度 | 日期 | 车轮编号 | 车轮型号 | 圆柱度 | 轮毂孔粗糙度 |
11.13 | 02493186 | HESA | 0.04 | Ra6.3μm | 11.17 | 03037076 | HESA | 0.04 | Ra6.2μm |
02493234 | HESA | 0.04 | Ra5.7μm | 03000025 | HESA | 0.03 | Ra5.6μm | ||
02451138 | HESA | 0.03 | Ra5.6μm | 03037098 | HESA | 0.03 | Ra5.7μm | ||
03037033 | HESA | 0.04 | Ra6.1μm | 03000206 | HESA | 0.03 | Ra5.9μm | ||
11.18 | 124511 | HEZD | 0.03 | Ra5.6μm | 11.19 | 216362 | HEZD | 0.03 | Ra5.3μm |
230063 | HEZD | 0.03 | Ra5.9μm | 218496 | HEZD | 0.03 | Ra6.0μm | ||
110028 | HEZD | 0.04 | Ra5.6μm | 03004167 | HESA | 0.04 | Ra6.1μm | ||
03000150 | HESA | 0.04 | Ra4.6μm | 03004215 | HESA | 0.03 | Ra5.9μm |
从以上验证结果来看,轮毂孔粗糙度达到计划后的预期目标,完全满足工艺要求,轮对组装一次合格率从上半年的92.95%提高到了96.85%,合格率提升接近4%。
巩固措施:
1、严格执行轮对组装工艺及作业指导书要求进行作业。
2、提高操作者测量尺的使用水平,确保尺寸测量准确。
3、提高操作者风险意识,降低因人为原因导致的轮对压装不合格。
4、加强日常检查力度,对车轮加工粗糙度进行抽查,确保车轮粗糙度保持稳定并符合要求。
通过优化车轮轮毂孔精车加工参数和选择合适的过盈量、确定轮座与轮毂孔圆柱度,能够有效的提高轮对压装质量,减少了因压装不合格而造成的重新组装轮对,降低了轮对组装质量风险。生产效率也得到了一定的提高。
参考文献
[1].张忠,过盈量在轮对压装中的重要性分析,机械工程师,2010(1)。