变压器轻瓦斯报警的原因分析及防范措施

(整期优先)网络出版时间:2024-01-26
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变压器轻瓦斯报警的原因分析及防范措施

谢建华

广州粤能电力科技开发有限公司 广东广州510000

摘要:轻瓦斯报警主要用于预防故障、延长设备寿命、保证电力系统的稳定运行和安全性。所以及时响应轻瓦斯报警,进行适当的检查和维护,可以有效避免更严重的故障发生,确保电力系统的高效和安全运行。

关键词:轻瓦斯、试验方法、现场应用、故障分析、防范措施

一、研究背景:

变压器负责电压的升高或降低,以适应不同的传输和分配需求。

同时对各种故障特别敏感,如绝缘材料老化、电弧放电或内部短路。

DGA是检测变压器油中气体的技术,这些气体的产生与变压器内部故障紧密相关。轻瓦斯报警是基于DGA的一种监测系统,用于早期检测变压器可能出现的问题。同时有了轻瓦斯报警,电力公司可以实施更有效的预防性维护策略,这种策略有助于提高运营效率和降低长期成本。

二、研究目的:

通过改进轻瓦斯报警系统,提高对变压器内部故障的早期诊断能力。同时能准确的故障诊断可以防止小故障演变成大问题,从而提高电力系统的稳定性和安全性。其次利用轻瓦斯报警数据,制定更有效的变压器维护和运营策略。

三、现场应用:

轻瓦斯报警设备通常安装在变压器油箱的适当位置,以便有效监测油中的气体含量。轻瓦斯报警系统持续监测变压器油中特定气体(如氢气、一氧化碳等)的浓度,以便及时发现异常。另外当气体浓度超过预设阈值时,系统会触发报警,通知操作人员。紧急响应:报警触发后,必须迅速采取行动,以避免进一步的损害。轻瓦斯报警系统的有效现场应用对于保护变压器、预防故障和确保电力系统的稳定运行至关重要。

四、试验方法:

首先确保变压器处于安全状态,适当地隔离并标记,以避免在测试期间进行无意的操作。通常通过模拟控制系统来创建轻瓦斯报警条件,而不是真正地在变压器内部产生气体。然后在模拟轻瓦斯条件后,观察保护系统是否能够正确响应。这可能包括跳闸操作,即断开变压器与电网的连接。

记录试验期间的所有重要参数和系统响应,包括跳闸时间和保护系统的反应。试验结束后,将所有设备恢复到正常操作状态,并确保所有保护设置恢复到其原始或适当的状态。

在进行任何试验之前,确保遵循所有安全程序,以保护操作人员和设备。准备详细的试验计划,包括预期的操作步骤和在紧急情况下的应对措施。在进行试验之前,通知所有相关人员,包括操作和维护团队。精确记录试验数据,这对于分析保护系统的性能和制定未来的维护计划非常重要。试验后,详细分析结果,确认保护系统的性能是否符合设计标准和安全要求。

五、变压器轻瓦斯报警缺陷分析案例:

1、缺陷发生过程

2016年8月11日02时36分,某站110kV #2主变轻瓦斯报警接点动作,08时23分,运行人员将轻瓦斯气体取出。14时30分,#2主变轻瓦斯报警接点再次动作。供电局紧急向调度申请停电检查,未造成负荷损失。

2、主变铭牌参数

型号:SZ11-50000/110                   额定容量:50/50MVA

额定电压:110/10.5kV                   联接组别:YNd11

产品代号:09458                       出厂时间:2009年8月

生产厂家:某电力设备厂

3、现场检查情况

(1)常规性试验检查

对#2主变进行绝缘电阻测量、套管电容量和介损、直流电阻测量和绕组变形测量,发现高压绕组C相直流电阻整体偏大50mΩ,三相直流电阻不平衡率最高达18.12%,如表3所示。其它数据未见异常,如附件1所示。

表3   高压绕组直流电阻测量结果               温度:28

A –O (mΩ)

B –O(mΩ)

C –O(mΩ)

最大相差(%)

1

348.8

350.2

404.9

15.24

2

340.5

342.0

396.4

15.54

3

332.2

333.5

388.0

15.88

4

323.8

325.2

379.6

16.27

5

315.5

316.8

371.2

16.65

6

307.2

308.5

362.9

17.07

7

299.0

300.3

354.6

17.48

8

290.7

292.0

346.4

17.98

9

291.2

291.9

347.4

18.12

10

291.8

292.9

347.4

17.89

11

299.8

300.9

355.4

17.44

12

307.8

309.2

363.3

16.98

13

315.7

317.2

371.4

16.64

14

323.7

325.4

379.7

16.33

15

332.0

333.5

389.9

16.49

16

340.1

341.9

397.2

15.87

17

348.5

350.0

405.2

15.41

(2)初步解体检查

   对#2主变外观检查,未见异常(见图1)。

C:\Users\mazhiqin\AppData\Local\Temp\WeChat Files\387189849869172804.jpg

图1 外观检查

拆除#2主变变高侧三支套管,发现C相套管均压球表面布满黑色污渍,AB相套管均压球表面未见异常(见图2、图3)。

C:\Users\mazhiqin\AppData\Local\Temp\WeChat Files\661698442809303353.jpgC:\Users\mazhiqin\AppData\Local\Temp\WeChat Files\378597239191455706.jpg

图2 C相套管均压球表面黑色污渍   图3 B相套管均压球表面整洁

拆开升高座发现,C线引线绝缘纸局部烧黑,并散落在绕组上压板上。如图4、图5所示。

C:\Users\mazhiqin\AppData\Local\Temp\WeChat Files\173604827501146431.jpg   C:\Users\mazhiqin\AppData\Local\Temp\WeChat Files\21399061816596735.jpg

图4 C相引线局部烧黑   图5 烧黑的纸片散落在绕组上压板上

4、返厂检查情况

为进一步分析主变缺陷原因,排查其它可能的缺陷点,将该主变返厂检查。

(1)器身检查

变压器器身整体状态良好,绕组未见明显异常。

E:\院内工作\2017年工作\安生\惠州110kV高新站#2主变轻瓦斯报警\检查照片\20170723_120000.jpg

图6 器身状态检查

(2)引线部位检查

吊罩后检查发现,原本由多层皱纹纸包裹呈垂直状的C相高压出线位置出现弯折,如图7所示。

E:\院内工作\2017年工作\安生\惠州110kV高新站#2主变轻瓦斯报警\检查照片\mmexport1500821692711.jpg

图7 C相高压出线位置出现弯折

由于高压绕组扁铜线与铜绞线出线的连接采用铝管两点压连接方式,如图8所示。进一步压接位置附近的皱纹纸发现,但扁铜线与压接铝管间已不受力,可轻易拔出。铝管表面发黑,但与铜绞线出线连接良好,如图9所示。扁铜线表面被熏黑,端部仅见少量压接后变形(正常情况下,压接宽度应为10mm),如图10所示。

图8  绕组出线压接要求

E:\院内工作\2017年工作\安生\惠州110kV高新站#2主变轻瓦斯报警\检查照片\20170723_115105.jpg  E:\院内工作\2017年工作\安生\惠州110kV高新站#2主变轻瓦斯报警\检查照片\20170723_114930.jpg

图9铝管表面发黑,但与铜绞线出线连接良好    E:\院内工作\2017年工作\安生\惠州110kV高新站#2主变轻瓦斯报警\检查照片\mmexport1500821688803.jpg

图10扁铜线表面被熏黑,端部仅见较短部分压接后变形

进一步解开C相本体线圈尾部,测量绕组每股扁铜线的直流电阻,与出厂值相差1.07%,符合标准要求,如表4所示。测量绕组股间绝缘,均未见异常。

表4 每股扁铜线直流电阻                  温度:30

序号

1

2

3

4

5

6

总和

出厂值

直阻(Ω)

1.655

1.655

1.655

1.655

1.654

1.654

0.2757

0.2787

拨开AB两相出现压接部位,发现压接部位比较牢靠,绕组扁铜线和铜绞线及其绝缘未见异常。如图11所示。

E:\院内工作\2017年工作\安生\惠州110kV高新站#2主变轻瓦斯报警\检查照片\20170723_112606.jpgE:\院内工作\2017年工作\安生\惠州110kV高新站#2主变轻瓦斯报警\检查照片\20170723_112513.jpg

图11A、B相出线位置压接良好

为进一步检查压接情况,剖开A相出线压接铝管,发现两个压接断面处铝管均被填满,从中间的观察孔观察可见铜绞线和扁铜线,压接长度符合内控要求。

E:\院内工作\2017年工作\安生\惠州110kV高新站#2主变轻瓦斯报警\检查照片\20170723_143930.jpgE:\院内工作\2017年工作\安生\惠州110kV高新站#2主变轻瓦斯报警\检查照片\20170723_143856.jpg

图12 A相出线压接铝管检查

六、原因分析:

从现场试验检查和返厂解体看,变压器发生高温过热(>700℃)故障,其原因为绕组扁铜线插入铝管的深度不够,压接尺寸较短,导致扁铜线与铝管接触不良,在运行中电流作用下易引起局部过热,油纸绝缘在高温下裂解产生大量气体,引起轻瓦斯报警。

七、变压器轻瓦斯报警的预防措施:

定期对变压器进行全面检查,包括检查油位、油质和变压器的物理状况;定期进行绝缘电阻测试和介损测试,以确保绝缘材料的完整性;定期对变压器油进行DGA测试,以监测油中气体的含量和组成。分析DGA结果的长期趋势,以便早期识别潜在问题。采用一定的防雷措施,避免变压器局部放电。确保变压器运行在其额定负载范围内,避免长时间过载运行,可能导致过热和绝缘材料降解。

定期检查变压器的散热系统,包括风扇、冷却管和散热器,确保它们处于良好工作状态。保持散热器清洁,以确保有效散热。避免水和空气污染:确保变压器密封良好,防止水分和空气进入,这些都可能导致油的劣化和气体的生成。使用高质量的变压器油,并根据制造商的推荐进行更换或处理。安装在线气体分析仪或其他监测设备,以实时监测变压器内部的情况。

通过实施这些预防措施,可以显著降低变压器发生轻瓦斯情况的风险,从而提高电力系统的可靠性和安全性。