解决大型空分装置增压机换热器出口温度高的问题

(整期优先)网络出版时间:2023-10-18
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解决大型空分装置增压机换热器出口温度高的问题

陈锦华

国家能源集团宁夏煤业煤制油分公司空分厂,宁夏 银川 750000

摘要:大型空分增压机换热器随着运行时间增加,出口温度容易升高,换热器换热效率下降,在线处理难度高,制约着装置长周期运行。根据生产情况,通过对装置运行数据收集,分析排查制定相应改善措施,降低换热器出口温度,使得装置稳定高效运行。

关键词:增压机;换热器;换热效率;

某大型空分装置增压机换热器出口温度设计值为38℃,随着装置运行时间的积累,增压机换热器出口温度逐渐升高,实际运行中,增压机换热器运行温度最高能达到50.5℃。长期高温运行的危害有

1、负荷低:压缩空气温度升高,压缩机压缩难度高,压缩机流量下降,膨胀机制冷量不足。2、喘振:温度升高进气量不足,过小的进气量造成喘振,影响装置安全运行。

经调查:1、增压机三级换热器出口温度持续升高,

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持续的高温运行需要装置紧急停车检修1641707049(1)
2、增压机三级出口空气得不到有效冷却,造成二段入口温度高。气体温度升高,入口流量降低,二段导叶持续开大,压缩机工作效率降低,装置能耗增加,且进气量不足有喘振风险。3、因增压机出口温度过高,空分装置制冷不足,氧气产量降低至80000Nm3/h,影响后系统负荷,正常需求量在90000Nm3/h以上,增压机换热器出口温度升高,制冷量不足

经排查换热器温度上涨的同时循环水流量下降,由于三四级换热器处于增压机上水总管的末端,更容易携带脏物;在拆捡换热器水侧时发现大量塑料填料等杂物,换热器堵塞严重,因此循环水上水易携带杂物对换热效率影响大。检查、分析供换热器循环水水质差、水质硬,当换热器温度升高后,矿物质垢更容易沉积,越沉积换热效率越低,温度继续升高,如此循环恶化。

查询设备设计资料,增压机换热器管程材质为铁白铜。针对换热器结垢问题,根据换热器材质和换热器垢样分析后,讨论选择柠檬酸做为清洗剂;取换热器垢样经调制不同浓度柠檬酸反复测试,5%浓度柠檬酸效果较好,最终确定用5%柠檬酸对换热器进行酸洗。针对部分严重的换热器结垢部分,单独酸洗无法彻底清除,采取高压清洗配合酸洗的方法进行彻底清除。由于换热器循环水携带杂物多,在上水总管技改增加主路滤网及反冲洗管线,并定期反冲洗除杂。优化药剂投加频次及药剂量,改良定时一次性加药为药剂泵连续匀速加药,持续监控及时调整,提高水质。

实施效果检查:换热器酸洗前后,统计分析换热器进气与循环水温差温差逐步降低。


高压清洗管束完成后,增压机三级出口温度明显降低,最终维持在40℃以下。达到预期目标,增压机三、四级换热器后温度显著降低,为安全稳定生产奠定基础。

1 经济效益情况

1)采取控制措施以后,平均减少因增压机入口温度高高跳车或非计划停车检修2次,单次开车时间约40h,消耗高压蒸汽7600t,约76万元;消耗循环水24万吨,约72万元,消耗电量约6KW.h,约6万元;换热器检修高压清洗一台换热器4万元;合计两次共节省316万元。

2)解决因高温天气下增压机入口温度高,中抽仪表气无法外送,同时其他各套空分因负荷高相应降低中抽仪表气外送量。仪表气管网压力偏低,需启动一台空压站压缩机,单台仪表空气压缩机耗电量3000kw/h,每天消耗7.2kw.h工业电,每年单台压缩机平均运行时间为一个月。此项目实施后,每月可节省电费约216万元。综上每年共可节约532万元。

通过探究处理,活动达到预定目标的同时,取得了良好的经济效益和安全效益。本次活动制定的相关措施以后将推广应用在其它换热器上,持续降低企业生产成本。

参考文献:

[1]张永俊.影响空分装置安全稳定运行的因素及应对措施[J].大氮肥,2022,45(05):322-324.

[2]胡平,谭太敏,吕艳丽.大型空分装置筒式增压机打气量不足的问题分析与改造[J].四川化工,2022,25(02):35-38.

[3]王祥伟,张金辉,时洪波等.空分装置氧产量扩产改造总结[J].氮肥技术,2021,42(01):17-19.