多功能阀式气体节流装置的研制

(整期优先)网络出版时间:2023-10-09
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多功能阀式气体节流装置的研制

张红岩 宋洪伟王越

(胜利油田分公司孤东采油厂)

【摘要】为了保证气田的科学高效开发,需对现气体节流装置进行改造设计,研发一种多功能阀式气体节流装置,实现在不影响气井正常生产的前提下,即能检查更换气嘴,又可以进行正反扫线操作,消除上述安全隐患的发生,从而提高该气藏的最终采收率,获得较好的开采效益。对于提升开发管理水平、促进效益开发、消除环境污染也有着重大意义。

关键词气体节流 气嘴 增效 高压 密封

一、研制多功能阀式气体节流装置的背景概况

井口加热节流地面集输模式,在油气田开采开发中普遍使用。气嘴是气井地面流程的重要部件,用于调节控制气井的天然气产量。气嘴是气井地面流程的重要部件,在生产运行过程中,检查、更换气嘴是气井生产中不可或缺的操作步骤。因原来使用的气嘴装置存在不同程度的设计制造缺陷,不能满足一线工艺流程的采集生产、长距离输送的实际技术需求。因故,设计制作多功能阀式气体节流装置。此阀式气体节流装置采用多通道技术设计,在生产状态下,可快速切换节流件供气和便捷检查安装气嘴。具有设计科学合理、易于加工制作、运行安全高效、检查更换便捷等优点;一次性投入、长期使用的功效。如能在全国油气田范围内普及推广,将产生巨大的经济效益与社会效益。

二、存在的问题及研发目的意义

(一)在冬季生产中,由于环境因素的影响,造成气嘴座、高压管线弯头部位易生成水合物堵塞,或因阀门内漏和关闭不严引发憋压现象,而进行检查更换气嘴操作时,由于余气不易排放干净,有时造成气体及水化物突然喷出伤人。

(二)正反扫线时,不能回收污水污物;由于受风向的影响,造成人员存在不安全因素,容易中毒。

(三)操作过程繁琐,检查气嘴操作一次需用2人,这样极大的浪费人力、物力且存在不安全因素;在取放气嘴过程中,气嘴连同气嘴座容易滑落到气嘴套下方的单井管线里,直接影响了气井的正常生产。

为了保证气田的科学高效开发,需对现气体节流装置进行改造设计,研发一种多功能阀式气体节流装置,实现在不影响气井正常生产的前提下,即能检查更换气嘴,又可以进行正反扫线操作,消除上述安全隐患的发生,从而提高该气藏的最终采收率,获得较好的开采效益。对于提升开发管理水平、促进效益开发、消除环境污染也有着重大意义。

三、多功能阀式气体节流装置的设计

(一)基本构造:这种多功能阀式气体节流装置共有11个部分组成

图1 多功能阀式气体节流装置结构

如图1所示,本装置由1、螺孔;2、旁通通孔;3、旁通阀;4、阀体;5、法兰; 6、主通气孔; 7、上游控制阀; 8、气嘴阀连杆; 9、气嘴组件;10、放空阀;11、下游控制阀组成。

(二)工作原理:

利用多通道的原理,制作的一种节流装置。操作过程是:在不停井状态下,打开旁通阀门3,关闭上流控制阀7与下流控制阀11,开启放空阀10气体沿出气孔泄压至零,开启气嘴阀连杆8提出气嘴组件9;将气嘴组件9取出进行检查更换操作;操作完毕依次回装气嘴组件9、气嘴阀连杆8;打开上、下流控制阀,关闭旁通阀3,使气井正常工作。

(三)、研发装置的技术条件及要求

1、多功能阀式气体节流装置的技术关键:

(1)、在气井正常生产的同时能够检查更换气嘴;

(2)、适用于所有地面控制气井的特点;

(3)、现场要求阀门本体承压达到30MPa以上;

(4)、上下游控制阀及旁通阀要严密不漏达到现场要求;

(5)、能够满足现场气井正反扫线排除杂质与污物。

2、主要技术经济指标(含HSE指标要求)

(1)、安全系数:100%

(2)、承受压力:30MPa

(3)、控制阀及旁通阀严密性:达到100%

(四)、制作工艺与技术指标

多功能阀式气体节流装置安装于水套加热炉出口处,设计进多功能阀式气体节流装置高压管线处安装一个DN50高压放空阀,以便进行高压管段吹扫;在气体节流装置下端与回压阀之间设计一个DN50的中压阀一个以便对集气支线进行反吹扫,防止集气支线内积液过多冻堵管线影响生产。能在不关井的情况下,成功解决气井检查更换气嘴的问题,既环保又节约成本。

四、研发装置的具体实施

(一)多功能阀式气体节流装置的研制

1、研制气体节流装置本体结构

设计气体节流装置本体,采用一个长方形用45#钢材加工一个阀门本体,均匀钻多条气流通孔,在主通道上钻4个孔,分别安装上下游控制阀、放空阀、气嘴组件;在副气流通道上钻一个梯形孔安装旁通阀。通过试验阀式气体节流装置阀体抗压能力符合要求,在更换检查气嘴时,完全满足我们的要求。

2、研制气嘴节流主通道泄压装置

设计气嘴主通道泄压装置,通过试验泄压装置抗压能力符合要求,在更换检查气嘴时,泄压装置起泄压作用,完全满足我们的要求。

图2气嘴主通道泄压装置结构图

3、研制气嘴节流组件装置

将气体节流装置设计为纵向结构,气体节流装置上设计气流通孔及O型圈安装处,设计定位槽、提拉气嘴孔,上部用丝堵固定。通过对气嘴组件、压帽丝堵装置的设计加工和实施,研制出来的装置完全满足我们的要求。

4、研制气体节流装置控制阀

将气体节流装置控制阀设计为梯形锥体结构,在梯形锥体上钻一个通孔,梯形锥体上端设计有安装O型胶圈的槽,以便起到密封作用,再用固定套帽加以固定,能够实现对气流通道的开关作用。通过对控制阀与旁通阀及压紧套帽装置的设计加工和实施,研制出来的装置完全满足我们的要求。

5、确定气体节流装置的连接形式

通过以上部件的研究实施,确定了两种连接形式:

1、法兰连接:法兰连接的气体节流装置,用在压力不高的低压井进行应用。

2、卡箍连接:卡箍连接的气体节流装置,用在压力高的高压井进行应用。

(二)、成品检验与组装鉴定

1、气体节流装置各部件严密性实验

2020年8月15号将气体节流装置安装于KDHL52-Q3井(该井油压8.3MPa),采气树油管阀门处进行严密性实验,该装置选用耐高压的橡胶密封垫圈。采用这种柔韧性、延展性更好的橡胶垫圈进行密封,经过试验,一次就取得成功。

2、多功能气体节流装置应用在井口实验

2020年9月05号将气嘴阀装置安装于GO9-1-Q24井(该井油压9.2MPa,套压9.2MPa),水套加热炉出口处对气嘴阀装置行现场生产实验,在该装置前端安装一个DN50的高压放空阀,在装置下端与回压阀之间安装DN50中压放空阀,这样可对井口高压管线及集气支线进行正反扫线;气嘴阀模具经过现场生产试验,一次就取得成功。气嘴阀模具各个部件均符合现场要求,利用研制出的气嘴阀装置安装于GO9-1-Q24井整体试验成功。

五、现场检验与改进方针

(一)、现场检验

1、录取技术数据;(新旧装置拆卸、安装的用时、人员、工具的比对;精确度分析;密闭性检验;每次存档、用于分析改进)

2、不足之处的列举、以便改进完善;

该装置存在加工体积有点大,且方向性差,多通道设计也可改为远程自动控制设计这样能更加完善。

(二)、改进方针

目前我们正根据现场应用中收集的不足数据,设计了自动控制多功能阀式气体节流装置与可调式气体节流装置;准备今后更广泛的应用到气井中去。

六、研发装置的经济社会效益预期展望

(一)、经济效益预期展望

通过实施多功能阀式气体节流装置,气井在正常生产的同时,便可顺利进行检查更换气嘴操作。仅此一项,每年一口井可减少天然气损失5万m3,预计可提高产气量50000m3。按照安装十口井、每立方米天然气2元计算,每年可创造经济效益约100万元。

(二)、社会效益预期展望

多功能阀式气体节流装置,不仅具有一次性投入、长期使用的功效;实际操作中能够达到省时省力、方便快捷的工作成效。而且,此装置的多通道设计还可以一物多用,从而极大减轻了职工的劳动强度,提高了操作者的工作效率,确保了气井的安全生产。该装置已申报实用新型专利,在各油田采气系统中推广使用,产生可观的经济效益,具有广阔的应用前景。

【参考文献

[1]廖锐.曾庆恒.杨玲 采气工程.石油工业出版社.2013.7

[2]张仕.采气工.中国石化出版社.2013.10

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