氟硅酸钠生产工艺及污水回收探讨

(整期优先)网络出版时间:2023-05-17
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氟硅酸钠生产工艺及污水回收探讨

马壮军

(云南云天化红磷化工有限公司,云南 开远 661699)

摘要:受到氟硅酸钠的生产方法与特点的影响,生产过程会产生较多污水,并且会出现回收难问题。采用实验法改进原有工艺,处理氟硅酸钠的污水回收与利用问题,增加经济效益。本文研究中,重点分析氟硅酸钠生产新工艺、污水回收,仅供参考。

关键词:氟硅酸钠;生产工艺;污水回收

氟硅酸钠是一种无机化工产品,工农业的快速发展,扩大了化工产品的用途。氟硅酸钠的生产方法,包括氯化钠法、硫酸钠法,上述生产工艺的价格低廉、成熟度高,然而污水内部含有盐酸,会增加回收难度,提升处理成本,所以将硫酸钠作为原料。尽管硫酸钠原料的优势多,但是污水内的硫酸含量大,并且包含钠离子,仍然会增加污水处理回收难度。因此本研究以回收硫酸钠工艺的污水为主,开展多次实验研究,将污水应用到磷酸萃取生产中,处理污水回收难问题。

1、氟硅酸钠生产的污水处理现状

不管是氯化钠法,还是硫酸钠法,生产过程的污水量都比较多。硫酸钠法的污水组成,包括钠离子、氟硅酸根、硫酸根。氯化钠法污水组成,包括氟硅酸钠、氯离子、钠离子。所以两种工艺的污水都为酸性,含有氟硅酸根,具备较强的腐蚀性,如果处理不到位,则会加剧环境污染。

在磷酸生产中可以使用污水,然而由于污水含有大量钠离子,影响使用效果,且污水处理法采用石灰乳液中和,利用两级沉降分离法,可以实现固液分离。在上述处理方法中,石灰乳处理污水后,出水的钙离子浓度、氟含量,均与溶液pH值相关。减少污水内的酸度,提升钙离子浓度、pH值时,可以减少出水氟离子浓度。为了使出水氟含量达标,钙离子浓度、pH值要满足匹配条件。在操作过程中,为了确保pH值达标,添加石灰乳实现中和效果,然而钙离子浓度不足,会影响氟化物的达标度。试验操作之后,沉淀池出水pH值为10-11,获得有效的除氟效果。尽管此种方式可以处理污水,加入石灰乳会影响控制稳定性,导致污水无法达到排放标准。污水处理装置的投资大,运行、维护费用大,所以处理效果不佳。

2、原始工艺污水回收试验与设备结垢原因

2.1污水回收试验

氟硅酸钠生产厂家,多采用湿法磷酸生产装置,多数人要将硫酸污水回收到磷酸萃取系统内,可以减少污水处理费用,还可以提升硫酸回收率。因此在处理时,先将氟硅酸钠装置污水输送到磷酸萃取槽内,连续生产1个月之后,发现磷酸萃取装置使用污水后,堵塞速度明显加快了。使用污水之前,磷酸萃取装置设备清理周期为三个月,使用污水之后,清理周期变为10天,增加了堵塞几率,对磷酸系统的运行影响明显。

第一,为了加快沉淀池的沉淀速度,将聚丙烯酰胺添加到二级沉淀池,有助于提升悬浮物的沉降速度。通过现有沉淀池容易,可以确保出水悬浮物达到工艺控制指标。

第二,在处理污水之前,要沉淀废水,分离内部的硅胶,降低氟化物、悬浮物的进口浓度,既可以提升污染物的去除效率,还可以减少石灰乳消耗量,减少污水处理的运行费用,使污水处理达到工艺控制指标,以满足国家排放标准。

第三,改造废水循环利用,保证含氟废水不外排。在改造处理时,废水处理达到工艺控制指标,一部分出水送到氟硅酸钠装置,将其作为尾气的洗涤用水,利用量为每小时25m³。一部分水送到氟硅酸钠装置的化盐合成工序,作为洗涤用水的水源,使用量为每小时15m³。剩余部分送到均化磨矿装置中,将其作为工艺用水,既可以减少生产用水量,还可以降低装置运行成本,实现环境保护目标。

2.2结垢原因分析

试验操作中,回收利用污水时,萃取槽内料浆取样,钠离子浓度为6.77×10-2mol/L,氟硅酸浓度为1.66mol/L。萃取槽料浆内的氟硅酸钠溶度积为7.6×10-3mol/L。分析磷酸溶解度特性可知,萃取槽内的氟硅酸溶度积为7.6×10-3mol/L。因此系统内会生成氟硅酸。回用污水时,污水内的钠离子进入磷酸系统,会与稀磷酸的氟硅酸反应,从而生成氟硅酸钠,之后进入到磷酸过滤系统。磷酸过滤之后,由于管道设备无保温效果,过滤部分存在真空度,所以磷酸料浆在管道内的降温比较快,酸温从80℃降低到65℃。分析氟硅酸钠的溶解特性发现,在磷酸溶液(25%)中,氟硅酸钠80℃溶解度为1.2%,60℃的溶解度为1%,所以氟硅酸钠的过饱和度持续加大,并且会在设备管壁上形成晶核,晶核生长之后会形成结垢析出。降低污水内的钠离子量,才可以减少氟硅酸钠的生成量,延长管道设备清理周期。

3、降低污水内的钠离子实验

3.1小试实验

氟硅酸钠为可逆反应,现有工艺多采用过量硫酸钠法,确保反应朝着正方向操作。当硫酸钠过量系数增加后,污水内的钠离子含量也持续增加,所以氟硅酸钠生产过程的硫酸钠消耗高,会持续增加生产成本。当钠离子含量增加,则会影响污水的回收利用。所以此次实验要改变传统工艺,通过酸过量法减少原料硫酸钠消耗、污水钠离子含量。实验操作中,遵照142g硫酸钠,使用氟硅酸(12%)进行反应,反应时间控制在15min,于恒温水浴(40℃)反应,反应时间为15min。氟硅酸质量分数为过量5%、10%、15%、20%,分别开展四次实验,反应后母液取样分析钠离子含量。实验结果提示,当氟硅酸过量添加量增加之后,会持续减少钠离子含量。当氟硅酸降低到0.25%时,生产工艺的钠离子含量非常低。如果污水内的钠离子含量为0.35%,污水经过萃取槽稀释之后,浓度无法达到氟硅酸钠的饱和温度,此时就不会生成氟硅酸钠。

3.2装置放大试验

在调整工艺之前,硫酸钠用量大于理论量的25%。在生产过程中,污水内的钠离子含量9%。小试实验之后,基于氟硅酸钠生产装置调整生产工艺,由于氟硅酸过量超标后,会浪费一些氟硅酸。所以在试验操作中,硫酸钠、氟硅酸的比例为质量过量5%。经过3个月的生产装置放大实验之后,污水钠离子含量降低到0.22%。在试生产过程中,产品质量的合格率高。调整生产装置的工艺之后,污水进入到磷酸萃取槽内。在试验个月之后,没有出现管道设备堵塞的情况,所以可以应用到磷酸萃取系统生产中。

4、实施效果分析

第一,改善出水水质:改造处理之后,提升了污水处理水质。装置出水氟、悬浮物排放量明显减少,且其他污染指标明显改善。

第二,经济效益:按照每小时40m³用水量计算,水资源费用、排污费用为每立方米1.5元计算。一年可以节约用水近30万m³,节约资金42.3万元。

第三,环境效益:为了封闭循环使用含氟废水,处理对外环境氟污染问题。同时可以减少能源使用量,避免浪费能源,符合节能环保的时代主题。

5、结束语

综上所述,综合使用磷酸生产产物氟硅酸,可以处理磷肥生产的氟污染问题,现已成为化工业的发展方向。磷肥生产企业要积极保护环境,将氟硅酸应用到氟硅酸钠生产工序,消除氟硅酸生产过程的环境污染影响,建设污水治理措施,实现废水的循环使用,加强磷肥生产企业的竞争实力。同时,完善氟盐污水处理设施,循环使用废水资源,深度挖掘废水资源的综合使用途径,从而处理磷肥生产过程的氟污染问题,明确磷化工行业的发展方向,深入践行节能环保的发展理念,全面促进化工产业的经济发展。

参考文献

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[2]刘荆风,杨秀山,张志业,李维红,杨毅,王辛龙. 湿法磷酸酸解槽中氟硅酸钠颗粒形成原因及防治[J]. 磷肥与复肥,2018,33(12):104-107.