泰州市航宇电器有限公司 225300
摘 要:随着集成电路的不断发展,封装产品日趋向小型化、微型化、高集成的方向发展,微矩形密封连接器因为其体积小、低泄漏率、高可靠等特点受到了市场的青睐;密封连接器可以阻止组件内部保护气体发生泄漏,从而防止内部电路受潮发生损坏,因此密封连接器气密性指标就显得尤为重要;本文对密封连接器制造过程中漏气故障进行了分析,找到了影响玻璃烧结产品气密性的主要工艺因素,提出了改进方法,通过改进,漏气问题得到了有效控制;
主题词:密封连接器;预氧化;漏气;玻璃烧结;空化;
引言
密封连接器具有孔间距小、低泄露率、高可靠的特点,广泛应用于航天、航空等领域。
应用方法是将密封连接器焊接在T/R组件上,插孔端与外部的插头进行连接,扁位通过键合的方式与内部芯片进行连接,以此来共同实现内外部的连接。军用集成电路失效模式分析表明,密封连接器泄漏率指标偏高时有发生,导致组件内部惰性保护气体外泄,造成内部芯片受潮损坏,因此保证密封连接器的低泄漏率尤为重要;本文对密封连接器的制造过程进行试验、分析,找到了关键工艺影响因素,提出了改进措施,措施有效,问题得以解决;
问题分析
2.1 原材料
2.1.1 材料选择对气密性的影响
密封连接器由三个零件组成:外壳、插孔、玻璃管。三者之间的线膨胀系数差值△α差异小于10%,属于匹配封接,应力小。如果零件材料出现问题,将会给产品质量埋下严重隐患,漏气问题也是不可避免。
2.1.2 材料复查及验证
问题发生以后,对可伐合金的零件进行了成分分析,符合标准要求,排除影响。
由于玻璃管委外检测成分需要1个月,且供应商提供的材质报告符合性较差,图一是我司委外进行的成分分析,差异很大。因此调取其他厂家与正在生产的同批次牌号相同玻璃管进行验证;第一批烧结100只产品,按现有工艺进行生产,气密性检测全部合格;第二批用剩余的玻璃再烧结88只,按现有工艺进行生产,气密性检测也是全部合格;
图一 成分分析报告
该玻璃管加工的产品,在显微镜下观察,金属零件表面有明显可见的氧化膜,但外壳与插孔之间基本没有气泡,玻璃发生凹陷属于非正常现象,从以试验上情况来看,现有的玻璃管是存在缺陷的;
2.1.3 改进措施
增加批采购量,减少批次性确认的工作量;
每个新批次送上海硅酸盐研究所进行成分测试(约需30天),数据记录留存,从中找规律,确定玻璃管的正确组分,以便于后续的监控;
由于成分检测周期长,每个新批次玻璃管到货后试验生产200只产品,没有异常,可以进行批量生产;
预氧化
2.2.1 氧化膜对气密性的影响
玻璃与金属的封结最为关键的是氧化膜, 公认的是氧化膜成分对气密性影响较大,理论上,单一FeO、单一Fe3O4、随膜厚的增加气密性逐渐转好,Fe2O3其结构较为疏松,故单一Fe3O4成分的氧化膜,烧结后的密封性较好;而随膜厚的增加,气密性则稍有降低。
2.2.2 预氧化过程复查
三元气氛氧化炉炉温测试
采用热电偶对设备的炉温检测,温度曲线符合设定值;
工艺执行情况
现场复查,炉温设定、产品摆放方法、摆放数量等均符合工艺文件要求。
2.2.3 封接强度试验
试验方法为按照现有的氧化烧结工艺生产多个批次,分别进行电镀处理,电镀主要工序流程如图2,将电镀工序逐步前移,找出问题出现的环节。
喷砂去石墨、氧化膜
过混合酸去氧化膜
镀镍
镀软金
镀硬金
图2、电镀流程
2.2.4 改进措施
拟采用改进氧化膜厚度的方式来解决漏气问题,因此进行了表1所示的四组试验
表1、降低氧化增重试验
序号 | 数量 | 氧化方案 | 试验结果 | 不良率 |
1 | 100 | 三元气氛氧化炉氧化,氧化增重调整至(0.025-0.04mg/cm2) | 漏气21只 | 21% |
2 | 100 | 漏气25只 | 25% | |
3 | 100 | 马弗炉,空气氧化 氧化增重(0.025-0.04mg/cm2) | 漏18只 | 18% |
4 | 100 | 漏气22只 | 22% |
根据以往攻关的经验,氧化增重范围确立在(0.025-0.04mg/cm
2),气密性合格率可以达到96%以上,从本次试验的情况来看,按此工艺生产的产品虽然漏气比例有所降低,但远达不到之前的合格率。考虑到电镀可能会对产品的氧化膜、玻璃体造成损伤造成漏气,因此还需要对电镀进行深入排查分析;
电镀
电镀对气密性的影响
电镀处理时必须要将外壳氧化膜去除干净,才能保证镀层有效的跟基材结合,避免镀层出现起皮、破裂现象。常用的去除氧化皮的方式有喷砂、过酸两种方式,对气密性的影响如下:
喷砂去氧化膜
喷砂是采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料(铜矿砂、石英砂、金刚砂等)工件表面,如果喷砂时的压力过大,时间过长,会破坏金属与玻璃之间的结合,形成微通道,漏气发生;
过酸去氧化膜
可伐合金的氧化成分都是碱性氧化物,密封连接器封接位置的氧化膜端面是暴露在空气中的,用酸去除表面氧化膜的同时也会对这部分氧化膜造成腐蚀,由于接触面积小,因此破坏的速度比较慢,正常情况下不会造成产品漏气,但是如果过酸时间太长,随着时间推移化学反应愈加剧烈,微通道形成,漏气现象发生;
电镀过程复查
电镀线复查
电镀生产线制水机、喷砂机、整流器、循环过滤机、超声波、真空清洗机等设备完好,整个生产线在出现气密问题后进行了活性炭去杂质处理,碱性除油槽、混合酸槽等对新配制了溶液,各镀槽中的杂质大大降低,达到了当前生产线的最佳状态;
工艺执行情况
查现场操作均按照工艺文件执行,工艺文件在2020年1月对过酸时间进行了修订,时间由4分钟增加至10分钟,可能是产品漏气的影响因素;
改进措施
鉴于表3第6组试验的情况,继续按此工艺方案以200只为一个批次,共计投产了5个批次,试验情况如表2,共计漏气18只,合格率达到了98.5%。
表2 、批量生产验证
序号 | 数量 | 电镀工序 | 试验结果 | 不良率 |
1 | 200 | 喷砂、过酸30秒 | 不漏气 | 0% |
2 | 200 | 喷砂、过酸30秒 | 漏气6只 | 3% |
3 | 200 | 喷砂、过酸30秒 | 不漏气 | 0% |
4 | 200 | 喷砂、过酸30秒 | 漏气5只 | 2.5% |
5 | 200 | 喷砂、过酸30秒 | 漏气4只 | 2% |
6 | 200 | 喷砂、过酸30秒 | 漏气3只 | 1.5% |
因此电镀工艺的改进措施是将混合酸的过酸时间降低至30秒,配合现有的空气氧化方案可以解决本次漏气问题;
3 结束语
密封连接器的气密性影响因素很多,本文就此次漏气事件进行理论分析、对比试验,找到了现阶段工艺方法中影响气密性的关键因素,并从玻璃管的材料控制、预氧化氧化增重、电镀过酸、镀层结构四个方面制定了改进措施,漏气问题得以解决;在以后的工作中,要更加注重理论知识的研究,将理论作为工艺实践的基础,才能少走弯路,更好的保证密封连接器的质量,提升市场竞争力。
参考文献:
[1] 张婵,郑爽英.超声空化效应及其应用. [J]:水资源与水工程学报,2009.2:第20卷第1期
[2] 冷文波,沈卓身.可伐合金气密封接的预氧化. [J].电子与封装,2004.5: 第4卷第3期
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