硫磺回收装置液硫脱气工艺研究

(整期优先)网络出版时间:2021-12-14
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硫磺回收装置液硫脱气工艺研究

岳森

中国石化达州天然气净化有限公司

摘要:净化厂联合装置投产以来,12套MAGR液硫脱气装置均无法将液硫中硫化氢脱除达标。由于液硫中硫化氢含量超标,导致液硫换热设备E-309管程侧泄露严重、液硫池内管线H2S腐蚀穿孔,液硫储罐顶部H2S大量外溢,导致散装硫磺料仓设备严重腐蚀、断裂,周边环境污染严重,严重影响现场设备及人员的安全,极易发生人员中毒、伤亡事故。本文结合净化厂现有工艺流程和设施,建成国内首套空气鼓泡脱气装置,腐蚀泄漏事件发生几率降低为“零”,装置连续运行周期增长。

关键词:硫磺回收装置;液硫脱气

普光天然气净化厂共建设12套硫磺回收装置,单套装置设计硫磺产能为20万吨/年(最大工况为26万吨/年),居国内首位。液硫脱气采用美国Black&Veach公司MAGR专利技术,设计脱气指标为10ppm以下。

1、工艺流程介绍

MAG液硫脱气工艺不需采用任何化学添加剂,其工艺原理为:液硫在液硫池的不同分区中循环流动,并通过一、二级喷射器进行机械搅动,溶解在液硫中的H2S释放到气相中并由抽空器送入尾气焚烧炉,以保持气相中的H2S浓度在爆炸极限以下。

液硫空气鼓泡工艺原理为:使用空气作为脱气介质,由于氧的存在可促进多硫化氢直接氧化为元素硫的反应发生,液硫池系统处于微负压运行状态,硫化氢不易外漏,同时,空气能使液硫池气相空间保持氧化态,防止生成易自燃的硫化亚铁,减少发生爆燃的可能性。

来自各级硫冷凝器的液硫一般含有250~300ppm(w)的H2S,取决于不同的操作条件,操作温度较高的第一级硫冷凝器中冷凝的液硫中H2S含量高于操作温度较低的末级硫冷凝器中冷凝的液硫。H2S在液硫中除物理溶解以外,还以多硫化氢(H2SX)形态存在。H2SX 是由H2S与硫磺发生平衡反应生成的一种弱键多硫化物:

H2S + (x-1)S61b7f77ad8105_html_8f8b005d71f4343b.jpg H2SX

由于温度升高可促使该反应向右进行,因此在第一级硫冷凝器中冷凝的液硫中H2S 含量要高于下游的其它硫冷凝器。

脱气后的液硫自液硫池脱气区溢流至存储区,一部分脱气液硫经液硫池泵(P-301A/B)升压后进入硫磺冷却器,冷却至138℃后再循环回脱气区。脱气后的产品液硫用液硫产品泵(P-303A/B)输送至液硫成型单元生产粒状固体硫磺,或送至液硫罐区。净化厂硫磺回收装置产能居国内首位,首次引入MAGR专利液硫脱气技术,采用机械搅动方式具体流程见图1所示。通过应用发现,机械搅动可有助于液硫中硫化氢的释放,但多硫化氢转化为硫化氢效率低,脱气效果差。

2、目前存在的问题

净化厂联合装置投产以来,12套MAGR液硫脱气装置均无法将液硫中硫化氢脱除达标。经现场技术人员、设计人员、石化系统内相关专家等进行多次调整,各系列装置外输液硫中硫化氢含量仍在30-55ppm范围内,远远超过设计指标。

由于液硫中硫化氢含量超标,导致液硫换热设备E-309管程侧泄露严重、液硫池内管线H2S腐蚀穿孔,液硫储罐顶部H2S大量外溢,导致散装硫磺料仓设备严重腐蚀、断裂,周边环境污染严重;同时硫磺成型及储运系统易发生硫化亚铁自燃事件,分布区域主要包括成型装置再熔器、液硫池烟囱、转运站和料仓地下廊道,严重影响现场设备及人员的安全,极易发生人员中毒、伤亡事故。

3、工艺研究优化

国际上通用的液硫脱气质量的指标为10ppm,目前,可达到该指标的脱气工艺包括Shell脱气工艺、Aquisulf脱气工艺、Exxon脱气工艺、Amoco脱气工艺、D’GAASS脱气工艺和HySpec脱气工艺。

Shell工艺采用机械搅动方式进行脱气,Aquisulf工艺采用专利催化剂进行脱气,其余四种工艺均采用空气汽提、催化剂催化、机械搅动等多种方式进行脱气。HySpec工艺是目前效率最高的工艺,可将硫化氢脱除至5ppm以下。脱气工艺是否成功的关键因素在于:一是加速多硫化氢分解为硫化氢,二是在受控条件释放出硫化氢(或直接氧化为元素硫)。

空气可在受控条件下促使液硫中的硫化氢释放,同时空气中的氧可促进多硫化氢直接氧化为元素硫,且液硫池系统处于微负压运行状态,硫化氢不易外漏,因此,空气是种理想的最佳脱气介质。

空气鼓入后,降低了气相空间中硫化氢分压,促进了液硫中硫化氢向气相释放和多硫化氢转化为硫化氢,同时,O2与H2S、H2Sx发生氧化反应,直接转化为元素硫。

H2S+2O2→H2O+1/8S8

H2Sx+1/2O2→H2O+Sx

此外,一定量的硫被空气过度氧化生成SO2,SO2又进一步与H2S发生克劳斯反应生成单质硫,如下式所示。该反应同样使液硫脱气系统气相空间中H2S分压降低,促进液硫中H2S的释放。

H2S+3/2O2→SO2+H2O

2H2S+SO2→3/xSx+2H2O

3.1

安全联锁逻辑

当液硫池着火或硫磺回收单元停车及更高级别停车时,若空气继续鼓入液硫池,则易导致火灾蔓延或人员中毒,因此,本次设计中,设置安全联锁逻辑,当液硫池温度超过报警值或硫磺回收单元及更高级别装置停车时,立即切断鼓泡空气,停运脱气装置。

3.2 空气喷射系统

空气在液硫池内分散面积越大,与液硫接触时间越长,脱气效果越好。本次设计中,在液硫池底部设置三条空气鼓泡管线,每根管线底部和两侧各设置一定数量、特定直径的喷射孔,在保证空气鼓入流量的同时,确保喷射效果和与空气的充分接触。

在该系统投用过程中,设立了空气鼓泡脱气装置安全投运技术,主要包括两个方面:其一,投运初期鼓风量控制;其二,液硫池气相空间压力控制。

空气鼓泡系统投用前后,液硫中硫化氢含量如下图1所示,通过图片中数据对比,可见空气鼓泡的投用对于液硫中硫化氢的脱除效果良好。

矩形 12

1 空气鼓泡脱气效果图

结合净化厂现有工艺流程和设施,建成国内首套空气鼓泡脱气装置,主要包括:空气系统、加热系统、空气喷射系统及伴热系统等。

4、结论

液硫脱气系统投用后,联合装置液硫脱气设备、管线腐蚀现象大大减缓,腐蚀泄漏事件发生几率降低为“零”,装置连续运行周期增长。 净化厂联合装置空气鼓泡脱气工艺可实现20万吨/年硫磺回收装置液硫中硫化氢脱除至10ppm以内,达到世界领先水平。