关于DF4D机车柴油机缸套破损故障的分析和处理

(整期优先)网络出版时间:2021-12-13
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关于 DF4D机车柴油机缸套破损故障的分析和处理

姜旭升

中车大连机车车辆有限公司 辽宁大连 116022

摘要:随着我国经济的快速发展,促进了交通运输业的发展,当前DF4D机车应用比较广泛,但是经常会出现柴油机缸套破损的情况,要想更好地确保行车安全,就要对这种故障进行分析。通过对DF4D机车的柴油机破损故障分析,发现了在检修工艺执行中存在一些问题,所以提出了相应的解决措施,并提出了判断方法,期望可以为这种故障处理提供一些参考。

关键词:DF4D机车;柴油机缸套,破损;故障分析;处理方法

1DF4D机车的基本情况分析

为了更好地满足客运需求,我国的铁路进行了几次提升,而DF4D机车就是为了提速需要设计和制造的,其中的柴油机型号是 16V240ZJD,这是240/275的柴油机系列产品,其标定的功率为3240kW,而且机车从配属以来,故障率是比较低的,但是随着运用时间的不断延长,使机车的牵引速度很大程度提高了,还有乘务方式的改变,这些因素都造成了柴油机部件的破损,并且不断地增加。机车的柴油机如果发生破损故障,不仅严重地影响了铁路运输秩序,也对DF4DK机车的牵引产生了更大的影响,同时还会造成配件的损坏,这些情况都会影响运行安全,所以要充分地重视这些情况的出现,在日常检查和维修中应当特别留意这些情况,发现问题及时地处理。所以在实际工作中对柴油机故障进行分析和预防是非常重要的,只有分析出故障的具体原因,才能制定出有效的解决办法和技术措施,进而更好地预防此类故障。

2DF4D机车的故障分析和处理方法

2.1故障的基本情况

当前DF4D型机车在支线的客运过程中仍担任了重要任务,机车在担当客运任务时,如果在途中遇到柴油机的水温高而导致停机状况,这时乘务员应当进行及时检查,在检测的过程中如果发现了高温水位下降情况,就应当要求停车检查。当停车后如果发现高温的水箱无水,而低温的水箱水位不足时,这时柴油机的气缸附近就会出现异音,就应当马上请求救援。当机车回段以后,在进行检查时如果发现了气缸的缸套在支承的法兰下面,也就是根部过渡圆位置,出现了圆周断裂情况,并且这种裂是非常齐整的,同时缸套出现了下降情况,这时缸套的下部位置会被连杆打碎,导致了油底壳进水,这种情况应当特别注意,及时地进行处理。如果发现是连杆的杆身处有撞击痕迹,就要进一步地扩大检查范围,这时会发现气缸的缸套处也有裂纹。当缸套破损比较严重时,从断裂的疲劳源方面来看,气缸套支承的法兰下面,以及根部的过渡圆位置应力是比较集中的。为了查找主要原因,应该从气缸套的受力状况,以及检修工艺方面入手,完整地记录配件和检修记录,这样可以方便查询分析。要想更好地维修,就应当在检修过程中充分注意各种细节,对任何一个问题都不要放过,仔细分析产生原因,才能及时地消除故障和隐患。

2.2故障产生的原因

气缸套具有承受高温和高压的作用,一般情况下DF4D机车的柴油机缸套最高温度可以达到1500℃左右,而最高的燃烧压力也可以到达14MPa。在这样的高温和高压下,燃气会对缸套的内壁产生交变温差应力,而且这种应力是较大的。在通常的情况下,气缸的进气的温度是100℃,而缸套的内壁可以承受更高的温度,一般是在100℃-1500℃之间的温度。而且DF4D机车的柴油机缸套与DF4B相比,在厚度上减少了39mm,所以法兰的外径也减少了,但是在法兰和缸套圆柱的部分,以及过渡圆位置应力会增加。在气缸组件进行安装时,应当将其安装在机体上,如果配合间隙超出了相关要求,就会造成间隙大的情况,导致气缸套的刚度降低。如果气缸的刚度降低了,就会使得振动加大,进而增加了缸套断裂的可能性。这时要查询检修记录,并且测量机体的缸套,以及检查安装孔是否符合相关技术要求,才能有效地排除这些因素。在查询检修记录时,如果发现了气缸垫的厚度偏小的情况,就应当引起注意了,只要比平均厚度小0.4mm,就要充分地关注。在对作业现场进行检查时,如果发现了工作人员在安装时,在调整和计算气缸套垫片时,没有固定气缸套,应当及时处理。因为在盘车活塞上行的时候,缸套也会是向上运动的,这时测量的缸套与水套法兰间隙会大于0.03mm。DF4DK的柴油机缸套与DF4B机车相比是间隙配合的,所以在厚度上要小很多。由于该调整垫片的厚度比实际小,就造成了柴油机在工作的过程中压缩力偏大情况,而活塞的侧压力也会增大,进而使缸套出现变形情况,同时会发生高频振动情况。当活塞变换方向时,由于热间隙的影响,会使头和尾出现倾斜横摆状况,并冲击缸套,这种冲击的速度是较大的,会引起缸套振动,从而导致缸套集中,使得法兰根部和过渡圆位置出现断裂。这些故障情况,在实际工作中和日常检修中应当注意,发现问题及时解决,并做好相关记录,便于日常查询。

2.3解决措施

气缸套是不许有裂纹的,特别是在法兰支承的位置,并且内表面也不许有拉伤情况,在气缸套的外表面进行深度中修时,裂纹一般不能大于6mm。当进行整体组装时,要注意水套和缸套的分组和选配,两者的间隙一般是0.020-0.104mm之间,还要装上三道“0”型的密封圈,密封圈应当贴实和平整。当这些步骤完成以后,要将缸套装入到水套中,压入到一定位置后检查,其中允许有小于0.03mm的间隙,但是这种间隙应当是局部的,总长度要小于圆周的六分之一,之后再进行水压试验,实验的过程中不能有泄漏情况。如果安装时出现过紧或过松的情况,应当测量水套情况,并与机体相配合,不能强行地装入。还要确定调整垫片的厚度,应当用卡具来固定缸套,然后压紧缸套,这个步骤可以有效地在防止盘车时,活塞带动缸套进行运动,之后要用塞尺进行检查,可以由小于0.03mm的间隙。当进行水阻试验时,其测量的压缩压力,还有爆发压力要符合要求,对不符合要求情况,必须及时地查找原因,尽快地排除故障消。在实际工作中,要想更好地避免故障出现,就应当对机车进行定期的检查和保养,及时地发现问题及时地解决。

结束语:

要想更好地确保行车安全,就要对缸套的断裂故障进行充分分析,找到故障的发生原因,并提出相应的解决措施。通过不断地研究,目前已经很大程度地降低了这种故障的出现,有效地确保了机车质量和行车安全。

参考文献:

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[2]王庆刚.DF4D型机车柴油机“飞车”防治措施探讨[J].四川建材,2019,05:50-51.

[3]刘蔚.DF4D型机车柴油机“飞车”原因分析及防治措施[J].科技视界,2020,10:86-88.