400万吨/年渣油加氢装置长周期运行研究

(整期优先)网络出版时间:2021-10-19
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400 万吨 / 年 渣油加氢装置长周期运行研究

丁增岁

中石油云南石化有限公司 云南 安宁 650300

摘要:在我国科技体系的逐渐完善下,加氢装置得到迅速升级,本文简要介绍了400万吨/年渣油加氢装置概述。然后着重探讨了400万吨/年渣油加氢装置长周期运行的具体分析,其中包括新型催化剂的研发、优化装置级配体系、强化加氢装置操作、加氢装置稳定运行,以此充分保证加氢装置的正常运转,为技术人员提供充分参考。

关键词:加氢装置;周期运行;催化剂


引言:现阶段,随着我国经济的不断发展,逐渐对技术进行深入研究,针对400万吨/年渣油加氢装置进行有效分析,以此明确其长周期运行的实际状况。并且,不断引进相关技术,采取有效的措施,继而能够有效实现加氢装置的长时间运行,逐渐完善其体系,促使装置具有良好的稳定性,提高装置的性能,从而促进装置的有效运用。

1.400万吨/渣油加氢装置概述

400万吨/年渣油中富含的杂质相对较多,如,金属、硫等,还包含了原有中较多的分析,通过对渣油的分析,采取加氢技术,可有效将渣油中的杂质进行全面过滤,脱除渣油中的杂质。RDS装置的主要作用是脱除渣油进料中的硫、金属并降低残炭,为RFCC装置提供经过加氢处理的原料。进而能够对重油进行充分利用,提高渣油的使用效率。当前,我国相关企业在发展过程中,建立完整的加氢装置。通过对加氢技术的不断研发,从而形成相应的加氢装置,完善装置的组成部分,合理改善装置的结构,明确装置运行的目标,以此将其投入到实践中,并对加氢装置运行周期进行详细记录,结合装置的运行状况,对其进行全面优化,提升装置的性能。以此提高400万吨/年渣油加氢装置的运行效率,逐渐对加氢装置运行进行有效分析,积累相关经验,继而对装置进行进一步完善,增强装置运行的稳定性。同时,加氢装置在长时间运行下,通常会受到各类因素的影响,致使装置的运行效率逐渐下降。其中,原料中的金属、沥青质会装置产生较大的影响,由于在催化剂的作用下,各种金属化合物与H2S反应生成金属硫化物,生成的金属硫化物随后沉积在催化剂上,从而得到脱除。当金属硫化物沉积在催化剂时,会产生严重的副作用。堵塞催化剂孔口,导致活性降低;使催化剂床层空隙率降低,最终导致床层压降升高。沥青质为催化剂上易发生结焦物质,若进入高换部分,堵塞高换,增加装置负荷。严重阻碍装置的长时间运行。因此,技术人员应当加强对400万吨/年渣油加氢装置长周期运行的重视,对其进行深入分析,从而提出合理的解决措施,对装置运行起到较大的作用。

2.400万吨/渣油加氢装置长周期运行的具体分析

2.1新型催化剂的研发

当前,我国对400万吨/年渣油加氢装置进行深入研究,明确其运行的具体状况,由此对其适当的改善,不断提高装置的运行效率。同时,渣油加氢时,原料中的相关金属部分脱除之后,通常会出现不同的沉积方式,以此堆积在催化剂的表面中,极易对孔道形成堵塞,致使渣油加氢的活性逐渐减少,使床层压趋于上升的趋势,继而对加氢装置产生较大的影响,不利于装置的有序运行[1]。为此,针对该情况,技术人员应当对新型催化剂进行深入研究,结合装置运行的特点,对催化剂进行有效研发,形成良好的催化剂体系,不断提高催化剂的使用性能。并且,新型催化剂具有较多的优势,具有良好的孔道结构,在对新型催化剂进行应用过程中,可有效增强装置的过滤效率,使其具有良好的功能,能够充分拦截较多的金属杂质。通过对催化剂体系的应用,可有效保证装置的稳定性,不断强化加氢转化力,充分增强容金属力。

2.2优化装置级配体系

在对加氢装置运行探究过程中,应当对其运行有效实验,并对其前期运行的状态进行详细记录,便于技术人员根据装置运行数据进行全面分析,针对不足的地方进行及时改正,由此提高装置的使用效率。同时,在加氢装置运行的过程中,技术人员还应当对装置体系进行整体优化,逐渐强化催化剂配级,在新型催化剂的应用过程中,技术人员可充分利用相关体系提升催化剂的除垢能力。并且,在加氢装置的长周期运行下,技术人员可逐渐降低对催化剂的负荷,通过进料温度控制、过滤器过滤,确保加氢装置能够得到正常运行。并且,在催化剂体系的应用下,还可更换催化剂的种类,采用脱残炭类型的催化剂,可有效增强催化剂的活性,促使装置在长周期下也能得到良好的运行,充分满足装置运行的需求,符合装置性能的相关指标。

2.3强化加氢装置操作

在加氢装置运行的过程中,其温度有着不同的反应,通常会存在不可逆现象,致使装置在运行时,极易造成成层压迅速上升,降低催化剂的使用效率。并且,使加氢装置在操作过程中出现较大的波动,严重影响装置的正常运转。因此,技术人员针对该问题,应当加大对原油的控制,严格控制原油的具体性质,防止出现原油组分存在较大波动的现象。继而技术人员应当对进料相关比例进行适当的调整,确保装置进料质量稳定。同时,在装置运行时,还需对加氢压力进行有效控制,使其压力趋于稳定状态,保障加氢环境稳定,以保证400万吨/年加氢装置能够在长时间下顺利运转。

2.4加氢装置稳定运行

通过对渣油加氢装置长周期运行的有效分析,可充分了解装置运行的具体状况,并对相关数据进行掌握,技术人员在对装置进行改善过程中,应当结合装置长周期运行的数据进行全面探讨,明确加氢装置在各个阶段的运行情况。针对存在的问题进行不断讨论,由此提出合理的解决措施,制定相应的改善方案,充分满足加氢装置的长周期运行需求,符合我国规定的运行标准。同时,在装置运行分析中,技术人员还需对原料中金属含量的具体变化进行详细观察[2]。通过对金属含量变化分析,能够准确得出装置运行的状态,为了达到长周期的运行效果,技术人员可采用良好的保护体系,提升加氢装置的自身能力,增强其主要性能,从而充分展现出加氢装置的实际优势。

结束语:总而言之,通过对400万吨/年渣油加氢装置长周期运行的分析,可充分掌握装置运行中的具体需求。以此采用新型催化剂技术,对加氢装置进行适当的改善,提高装置的性能,利用催化剂体系,不断加快装置的运行速度,确保装置在长周期下也可稳定运行。

参考文献:

[1]张月.渣油加氢装置长周期运行的影响因素及应对措施[J].广东化工,2021,48(15):192-193+189.

[2]姚国荣.扬子石化200万t/a渣油加氢装置第二周期运行分析[J].化工设计通讯,2018,44(07):123.