植物油碱炼水洗工艺改造效果研究

(整期优先)网络出版时间:2020-06-10
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植物油碱炼水洗工艺改造效果研究

田晓海 1 吴天琪 1 裴云生 2

京粮(天津)粮油工业有限公司; 2、九三集团天津大豆科技有限公司

摘要:为了减少碱炼水洗工序处理时间、降低耗水量和经济成本,提升企业经济效益,本文对植物油碱炼水洗工艺进行了以增加水洗罐体积、保温处理、将污水直接接入皂角罐内为主要内容的碱炼水洗工艺改造。通过逐渐测试水洗反应时间与中和油残皂的关系,寻找出水洗反应最佳时间为7-8分钟,即水洗罐液位维持在40%-50%之间为最佳位置。经济效益分析结果表明,该工艺技术改造成本低、投资回收期短,6个月即可将改造成本回收,经济效益显著。

关键词:植物油;碱炼水洗;工艺改造;中和油残皂

植物油脂在生产加工过程中,会含有一定量的胶质杂质,其主要成分为磷脂。磷脂既富营养又对油脂具有抗氧化增效作用,但他们在油中存在会影响油品质量和油脂深度加工,因此植物油脂生产加工工艺都会有脱胶工序。目前,胶质的除去主要是利用碱炼水洗工序,其原理如下:磷脂通常分为水化磷脂(HP)和非水化磷脂(NHP),它们的不同主要在于和磷脂酸基相连的官能团不同,水化磷脂含有极性较强的基团,例如胆碱、乙醇胺、肌醇、丝氨酸,所形成的磷脂分别为磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇和磷脂酰丝氨酸,这些磷脂的复合物共同的特征就是与水接触时形成水合物,并在水中析出,但它们的水化速率有差异[1-3]

目前碱炼水洗工序一般采用80℃-90℃高温快速水化工艺,为了确保其全部水化磷脂的脱除,采用20min-40min的水化反应时间,反应时间长,且处理废水必须进行后续的污水处理[3-5]。因此,我司针对碱炼水洗工序存在的处理时间短、耗水量大、污水处理成本高等问题,进行了碱炼水洗工序技术升级改造,以期减少碱炼水洗工序处理时间、降低耗水量和经济成本。

1 材料与方法

1.1 供试生产线

我公司一条日产1000吨大豆油生产线。

1.2 试验方法

对大豆油生产线进行技术改造,主要包括:一是增加水洗罐体积,并配备1台油泵,以期充分溶解油中残皂等物质,延长短水洗时间,减少水洗水用量;二是将碱炼水洗工艺所形成的污水直接打入皂角罐;三是对原闲置罐及相关管线进行了保温处理。

水洗罐液位的高低直接决定着水洗反应时间的长短,液位越高,时间越长,中和油残皂效果越好;同时,时间过长,会影响生产效率,增加企业成本。技术改造后,根据理论计算结合经验值,逐渐测试出水洗反应液位与中和油残皂的关系,并寻找和确定出最佳水洗反应液位。测试期间,每两个小时由品控负责取样进行残皂值检测,车间负责将残皂结果进行记录,干燥油含磷量每12个小时进行取样和检测。水洗水PH值需保证在4-5之间,尽量避免该项数值的大幅度波动,以免影响最终数据的准确性。数量统计遵从单一变量原则,每一次变量调整需要连续至少三组数据(6个小时)的支持。

测试时间为2019年11月11日08︰00至11月18日06︰00。

1 碱炼水洗工艺改造

针对原有碱炼水洗工艺存在的问题,提出如下解决方案:一是增加水洗罐体积,并配备1台油泵,以期充分溶解油中残皂,延长水洗时间,减少水洗水含量;二是将碱炼水洗工艺所形成的污水直接打入皂角罐;同时,对原闲置罐及相关管线进行了保温处理。

2 反应时间测试

2.1 35%液位

当水洗反应液位为35%时,水洗反应时间约为5.8分钟,具体中和油残皂效果如图1所示,水洗水比例增加对中和油残皂的影响不大。试验结果表明,该时间段内水洗反应效果不理想,水洗反应时间略显不足。

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图1 35%液位中和油残皂效果

2.2 40%液位

当水洗反应液位为40%时,水洗反应时间约为6.6分钟,具体中和油残皂效果如图2所示,水洗水比例增加对中和油残皂的影响比较明显,水洗工段脱皂的效果有明显好转。试验表明,该时间段内水洗反应相对上个时间梯度更加合适,水洗反应进行的程度相对较深。

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图2 40%液位中和油残皂效果

2.3 45%液位

当水洗反应液位为45%时,水洗反应时间约为7.4分钟,具体中和油残皂效果如图3所示,水洗水比例增加时,中和油残皂会进一步降低,甚至有两次统计结果出现了0残皂,当残皂量下降至10mg/L时,中和油残皂继续降低的难度增大,残皂量开始受脱皂油的残皂量影响,产生波动。试验表明,该时间段内水洗反应相对上个时间梯度更加合适,水洗反应进行的程度相对较深。

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图3 45%液位中和油残皂效果

2.4 50%液位

当水洗反应液位为50%时,水洗反应时间约为8.3分钟,具体中和油残皂效果如图4所示,不同水洗水比例中和油残皂效果较好,且水洗水比例增加对中和油残皂的影响相对较弱。随着水洗反应时间的延长,反应罐内热量损失、搅拌时间过长等因素都会增加油品乳化风险,且各项能耗也会相应增加。试验结果表明,该时间段内水洗反应效果已经超过了最佳反应时间。

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图4 50%液位中和油残皂效果

因此,通过以上试验,可以得出结论:水洗反应最佳时间为7-8分钟,即水洗罐液位维持在40%-50%之间为最佳位置。在水洗反应时间相对较为合理的条件下,适当提高水洗水比例会促进水洗反应效果。如果水洗反应时间不合适,水洗水比例的改变所带来的效果甚至可以忽略不计。

3 经济效益分析

3.1 改造成本

本次碱炼水洗工艺改造所需成本共计5.5万元。

3.2 节水费用

进行技改后,车间水洗水添加比例之前平均值约为4%,改造后水洗水添加比例可降至2.5%,如此,改造后每加工生产一吨毛豆油可节省软化水0.015t。按照年加工毛豆油20万吨进行计算,一年可以节省软水3000t,按照当前软化水单价13.5元/t进行计算,共可节省费用3000t×13.5元/t=40500元。

3.3 节热费用

节约用水的同时,节约了相应水量所需热量的费用。按照将水从30℃加热至车间工艺所需90℃计算节省热量总量,计算过程如公式1所示,每年节约3000t水所对应的节热总量为7.56×108kJ。

公式1:Q=Cm△t=4.2kJ/kg·℃×3×106kg×60℃=7.56×108kJ。

在不考虑热量损失的情况下(因水蒸气冷凝后生成水蒸气的量相对需加热的软水量较少,其所冷凝后成为90℃水所节省的热量几乎可以忽略),按照3bar(饱和蒸汽)压力的直接蒸汽进行换算,最终水温90℃时,根据能量守恒,所需要消耗蒸汽的量(0.3MPa压力条件下,水的汽化潜热为2163.7kJ/kg,温度为133.556℃)计算过程如公式3所示,节约3000t水所对应的节约水蒸汽量为322.163t。

公式2:m=Q/(λ+C△t)=7.56×108 kJ /(2163.7kJ/kg+4.2kJ/kg×43.556℃)

=0.322163×106kg=322.163 t。

按照目前蒸汽单价212元/吨进行计算,节约企业成本=322.163吨 ×212元/吨

=68298元。

3.4 节约污水处理成本

进行技改后,车间水洗后所形成的污水将直接打入皂脚作为皂脚稀释水,不再打入污水处理车间进行处理,基本实现精炼车间污水零排放,大大减轻了污水处理难度,节省了公司针对水洗废水的处理费用。

3.5 投资回收期计算

因此,除去污水处理成本外,每年可节省费用约108798元,仅节省的软化水以及蒸汽的费用已经足够在加工10.1万吨油之后将成本回收,按照每年处理量20万吨的话,

投资回收期=10.1万吨/(20万吨/12个月)=6.0个月。

4 结论

试验结明表明,通过以增加水洗罐体积、保温处理、将污水直接打入皂脚内为主要内容的碱炼水洗工艺改造,在充分稳定中和油残皂的前提下,延长了水洗时间,减少了水洗水用量。通过逐渐测试水洗反应时间与中和油残皂的关系,寻找出水洗反应最佳时间为7-8分钟,即水洗罐液位维持在40%-50%之间为最佳位置。经济效益分析结果表明,该工艺技术改造成本低、投资回收期短,6个月即可将改造成本回收,经济效益显著。

参考文献

[1] 唐萍华.降低炼油水洗废水含油率措施研究及应用[J].中国油脂,2012,37(9):23-26.

[2] 韩军.从葵花籽油脱臭馏出物中提取植物甾醇的研究[J].中国油脂,2004,29(12):62-65.

[3] 马传国.油脂脱胶的理论与实践[J].中国油脂,2002,27(1):24-26.

[4] 赵光辉,董平,姜伟,等.油脂脱胶技术现状及发展方向[J].粮食与油脂,2017,30(11):14-16.

[5] 魏贞伟,李红玲,常云鹤,等.油脂碱炼水洗废水的再利用[J].中国油脂,2011,36(3):11-15.