车集煤矿全面分矸系统的建立及综合运用

(整期优先)网络出版时间:2011-12-22
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车集煤矿全面分矸系统的建立及综合运用

穆朝元

穆朝元

(河南煤业化工集团永煤公司车集煤矿生产科河南永城476600)

中图分类号:TD82文献标识码:A文章编号:41-1413(2011)12-0000-01

摘要:煤质是煤炭市场上影响价格的关健因素之一,井下运输同样制约着巷道的掘进进尺效率,车集煤矿通过全面分矸系统的建立,并综合进行利用,达到了提高原煤煤质,提高掘进效率,提升运输安全管理效益的目的。

关健词:全面分矸系统建立综合利用

河南煤业化工集团车集煤矿是永煤公司的第二对投产矿井,现今主采煤为二2煤层,井田内断层星罗棋布、纵横交错,落差最大的断层超过100m,延伸长度最大的可达2000m左右,落差10m以下的断层基本上在每一个采煤工作面都要遇到几个或更多,严重影响矿井原煤生产煤质,如何在掘进及采煤过程中进行分装分运,提高原煤的吨煤售价,长期以来车集煤矿在生产过程中一直在进行摸索和偿试。

1.车集煤矿首个矸仓的设计与施工

2703工作面是车集煤矿南翼27采区的首采工作面,采面走向长度1200m,倾向长180m,煤层平均厚度2.8m,设计可采储量为80万t,煤层倾角不大,在7-12°之间。设计采用走向长壁采煤法,全部垮落法管理采空区。在2703工作面上下顺槽的掘进过程中,煤层赋存情况极为稳定,仅揭露两条落差不大于2m小断层,但在切眼的施工中,揭露了沿走向方向的断层共4条,最大断层DF2703-12落差为6m。在后期的回采过程中DF2703-12断层沿工作面走向方向延伸长度达240m,同时回采过程中在切眼的中部又揭露了四条走向断层,落差最大达7.5m,如按常规方式进行回采,则对煤质影响最大,在初采过程中,原煤灰份指标在40%以上,远远超过公司为矿所规定25.5%的煤质考核指标,对全矿职工的工资收入水平造成了较大影响。

为了提高采面的原煤生产煤质,最初初定在皮带顺槽内距离皮带机头约70m的位置开口,往皮顺车场的顶部施工分矸岩巷,保证其端头与皮顺车场顶板间具有8m以上的岩柱,最后在该位置施工一矸仓,采面内对切眼断层岩石段打眼爆破前,出尽切眼内的所有煤炭,爆破后进行集中出矸,矸石经分矸斜巷进入矸仓,最后在2703工作面皮顺车场内装车上运。该方案在技术上是可行,工程施工后确实能提高采面产煤煤质,但该采面的分矸斜巷及矸仓施工后,仅能服务2703采面一个,后续采面要实现分装分运还得施工同样的工程。经综合分析后,最后决定将施工采面的矸仓变更为施工采区的矸仓,在27采区皮带下山与27采区轨道上部车场的空间立体交岔位置处,27皮带下山的巷道底板距离27轨道下山上部车场巷道顶板约为14m的净岩柱,正好是矸仓施工的理想位置,施工后矸仓的容积达170m3,可以保证采区内采面及掘进工作面的出矸需要,通过施工组织,各施工单位在出矸前出尽工作面的所有煤炭,爆破后按统一的时间进行皮带出矸,减少矸仓石的斜巷轨道运输及周转环节,出矸效率大大提升,确保了采面的原煤生产煤质。

2.矸仓分矸在车集煤矿的全面推广利用

从车集煤矿27采区矸仓投入使用后,每天能实现分矸300余车,采面生产的原煤煤质得到了根本性的改变,矿井的总体煤质指标下降到了集团公司的考核指标之下,同时也正是27采区矸仓的施工,车集煤矿真正体会到其为矿井生产煤质所带来的巨大作用,全矿干部职工从煤质指标的下降过程中得到了大量的实惠。在接下来近2年的时间内,车集煤矿先后在25轨道石门车场内施工了25采区矸仓,其容量达120m3;在26采区皮带下山与北大巷人车场的空间立体交错位置施工了26采区矸仓,其容量147m3;在23采区皮带下山与南翼轨道大巷人车场的空间立体交岔位置处施工23采区新煤仓,并将原23采区煤仓以作采区矸仓使用,其容量300m3;在28采区皮带下山与26轨道石门及26轨道下部石门的空间立体交岔位置处分别施工28采区煤仓及28采区矸仓,其容量分别为180m3;在2606工作面上下巷与26采区皮带下山的空间立体交岔位置处分别施工了2606上下巷采区煤仓,其掘进期间同时具有煤仓及矸仓的双重功能,其容量为100m3;在23延伸采区的深部施工了23采区深部矸仓,其容量为200m3;在矿井北翼34采区皮带下山与北大巷的空间立体交岔位置设计了34采区煤仓,将矿井北翼煤仓变更为34采区矸仓,其容量为300m3。车集煤矿从保矿井煤质的角度出发,在每个采区都施工了矸仓,每日矿井实际的分矸总量超过900余车,分矸能力可超过2000车,在地质条件极为复杂的条件上,车集煤矿终于走出了一条成功之路。

3.车集煤矿分矸系统的综合利用

分矸是车集煤矿解决煤巷掘进及采面回采时煤矸分流的有效途径,但其对于提高巷道的掘进速度确有着不可替代的作用。28采区矸仓的施工,在28采区皮带下山及28采区回风下山的施工中,采用耙矸机后跟掘进皮带,矸石直接进入28矸仓后,由专业的运输队伍在26轨道下部进行装车上运,其掘进速度每个工作面由原来的50m提高到90m;34采区皮带下山的施工中,其产生产的矸石直接进入34采区矸仓之中,由专业的运输队伍在北大巷内进行装车外运,每月进尺超过了100m;23延伸下部矸仓的施工,23延伸回风下山的下段、23延伸泵房、变电硐室及水仓的施工将变矿车运输为皮带运输,直接由专业的运输队伍在南大巷内进行装车外运,减少了近2000m的下山提升环节。矸仓得到了综合利用,使矿井开拓进尺得到了大幅提高。

4.效益分析

车集煤矿全面分矸系统的建立,不仅解决了车集煤矿地质条件复杂环境条件下煤质问题,超额完成公司所下达的煤质考核指标,同时也为提高巷道开掘进尺效率打下了坚实的基础,开拓进尺的可靠性大幅得到了提升,在没有矿车供应的条件下,有矸仓的开拓工作面同样能保证两个小班的正常生产,减少了大量矸石的上山提升、运输及周转环节,解决了矿井运输的本质安全,安全效益显著。

作者简介:

穆朝元,车集煤矿生产科主任工程师,工程师技术职称,1999年毕业于河南焦作工学院采矿工程专业,长期从事矿井开掘生产及技术管理,2006年进入永煤集团车集煤矿,至今一直在永煤公司车集煤矿生产科从事矿井工程设计工作。