汽轮机不揭缸清洗技术研究与应用李昌林

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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汽轮机不揭缸清洗技术研究与应用李昌林

李昌林

(山东康格能源科技有限公司岱庄热电厂山东济宁272175)

摘要:汽轮机不接缸通流部分除垢技术。启动汽轮机的真空系统,维持真空-70KPa;启动高压油泵,维持结垢汽轮机润滑系统的油压不低于0.1MPa;开启蒸汽压力控制阀,控制蒸汽压力不大于0.9MPa,维持蒸汽温度260-300℃;冲动汽轮机转速,维持950±20r/min;冲洗时间8小时,盘车2小时,完成一个冲洗周期;循环冲洗汽轮机。汽轮机冲洗合格标准:凝结水澄清、硬度<3umol/L、含钠量<4ug/L。

关键词:汽轮机;积垢;不接缸;冲洗;

0引言

康格公司岱庄热电厂总装机容量2×12MW,1#机组于2001年7月份并网发电,2#机组于2002年10月份并网发电.汽轮机由青岛汽轮机厂生产的12MW抽凝式汽轮发电机组,汽轮机型号为C12—4.90/0.98。化水车间有两套单级复床式除盐系统水处理设备,其出水标准为:硬度为0umol/L,电导率<10us/cm,钠<100ug/L,二氧化硅<100ug/L。自2018年2月份开始,1#机组不同程度地出现带负荷能力降低、一段抽汽压力升高、轴向位移(正向)增大、各推力瓦块温度升高、汽耗上升的现象。

1汽轮机积盐过程分析

锅炉过热蒸汽中的杂质一般有以下几种形态:一种是呈蒸汽溶液,这主要是硅酸和各种钠化合物;另一种呈固态微粒状,这主要是没有沉积下来的固态钠盐以及铁的化合物。此外,中、低压锅炉的过热蒸汽中还有微小的氢氧化钠浓缩液滴。实际上过热蒸汽的杂质大都呈第一种形态,后两种形态的量通常是很少的。过热蒸汽进入汽轮机后,这些杂质会沉积在它的蒸汽通流部分,这种现象通常称为汽轮机积盐,沉积的物质称为盐类沉积物。

汽轮机内形成沉积物的过程主要是:带有各种杂质的过热蒸汽进入汽轮机后,由于压力和温度降低,钠化合物和硅酸在蒸汽中的溶解度随压力降低而减小,当其中某种物质的溶解度下降到低于它在蒸汽中的含量时,该物质就会以固态析出,并沉积在蒸汽流通部分。此外,蒸汽中那些微小的NaOH浓缩滴液以及一些固态微粒,也可能粘附在汽轮机的蒸汽流通部分,形成沉积物。

由过热蒸汽带入汽轮机的钠化合物,一般为Na2SO4、Na3PO4、Na2SiO3、NaCl、和NaOH等。由于这些杂质在过热蒸汽中的溶解度并不很大,而且随着蒸汽压力的下降,它们的溶解度也会很快下降,所以在汽轮机内,当蒸汽压力稍有降低时,它们在蒸汽中的含量就已高于其溶解度,因此很容易从蒸汽中析出。在这些杂质中,因Na2SO4、Na3PO4、Na2SiO3在蒸汽中溶解度较小,最先析出,故主要沉积在汽轮机的高压级内;NaCl和NaOH的溶解度较大一些,主要沉积在汽轮机的中压级内。

在汽轮机内,蒸汽中的NaOH发生下述变化:

(1)、与蒸汽中的H2SiO3反应,生成Na2SiO3,沉积在高中压级内。反应式如下:

2NaOH+H2SiO3Na2SiO3+2H2O

(2)、与汽轮机蒸汽流通部分金属表面上的氧化铁反应,生成难溶的铁酸钠。反应式如下:

2NaOH+Fe2O32NaFeO2+H2O

至于汽轮机内沉积的Na2CO3,则是,则是由下述反应生成的:

2NaOH+CO2Na2CO3+H2O

硅酸在蒸汽中的溶解度较大,因此当汽轮机中蒸汽压力降到较低时,它们才能够从蒸汽中析出,在汽轮机内形成的SiO2沉积物,不溶于水、质地坚硬,常有不同的结晶形态,在低压级内沉积的先后次序是:结晶的a-石英、方石英,最后是无定形的(非晶体)二氧化硅。这是因为,在温度高时结晶过程较快,所以最初析出的SiO2会形成结晶状态的石英;在温度较低时结晶过程缓慢,而且因蒸汽压力和温度的迅速降低,硅酸在蒸汽中的溶解度急剧减小,所以在低温区域SiO2来不及结晶就析出,故易呈非晶体状态。

蒸汽中铁的氧化物主要是固态微粒,呈溶解状态的量很少。微粒状铁的氧化物在汽轮机各级中都可以沉积,其沉积情况主要与蒸汽流动工况、微粒的大小及蒸汽流通部分金属表面的粗糙程度有关。至于蒸汽溶液中铁的氧化物,则岁蒸汽参数的降低逐渐析出。

随过热蒸汽进入汽轮机的杂质,并不是全部沉积在汽轮机内的,因为从汽轮机排出的蒸汽,尽管参数很低,但仍然具有溶解微量物质的能力,而且排气中含量的湿分也能带走一些杂质。

盐类沉积物在汽轮机中的分布,其基本规律可归纳为以下几点:

一是不同级中沉积物量不一样。在汽轮机中第一级和最后几级积盐量极少外,低压级的积盐量总是比高压级的多一些。在汽轮机最前面的一级中,由于蒸汽参数仍然很高,而且蒸汽流速很快,其中杂质尙不会从蒸汽中析出或者来不及析出,因此往往没有沉积物。在汽轮机最后几级中,由于蒸汽中已含有湿分,杂质就转入湿分中,且湿分能冲洗掉汽轮机叶片上已析出的物质,所以在这里也往往没有沉积物。

二是不同级中沉积物沉积物的化学成分不同。一般来说,汽轮机高压级中的沉积物主要是易溶于水的Na2SO4、Na3PO4、Na2SiO3等;中压级中的沉积物主要是易溶于水的NaCl、Na2CO3和NaOH等;低压级中的沉积物主要是不溶于水的SiO2。铁的氧化物(主要是Fe3O4部分)是在汽轮机各级中(包括第一级)都可能沉积,通常在高压级的沉积物中,它所占的百分率要比低压级多一些。实际上,往往沉积在各级中铁的氧化物重量大致相同,但因低压级中沉积物的量增加,所以铁的氧化物所占百分率减少。

三是在各级隔板和叶轮上分布不均匀。汽轮机中的沉积物不仅在不同级中的分布不均匀即使在同一级中,部位不同,分布也不均匀。例如在叶轮上叶片的边缘、复环的内表面、叶轮孔、叶轮和隔板的背面等处积盐量往往较多,这可能与蒸汽的流通工况有关。

四是供热机组和经常启、停的汽轮机内的沉积物量较少。在汽轮机停机和启动时,都会有部分蒸汽凝结成水,这对于易溶的沉积物有清洗作用,所以在经常启、停的的汽轮机内,往往积盐量较少。此外,热电厂的供热汽轮机内,积盐量也往往较少,这是因为:汽轮机的负荷往往有较大变化(与热用户的用热情况和季节有关),在负荷降低时,汽轮机中工作在湿蒸汽区的级数增加,蒸汽中的湿分有清洗作用,能将原来沉积的易溶物质冲去。

2清洗技术方案及实施

康格公司岱庄热电厂1#汽轮机自2014年大修以来,一直连续运行,设备的利用率很高。由于蒸汽中盐分及杂物的日积月累,至2018年2月,该机通流部分积盐已达到了相当严重的程度,运行中出现了带负荷困难的问题。1#机是一次调整抽汽式汽轮机,额定抽汽压力在0.98MPa,1#机在带12MW负荷的情况下,一段抽汽压力已经达到1.119MPa,致使1#机无法带满负荷。

因为水蒸汽钠盐的溶解性蒸汽的温度成反比;所以,进行汽轮机通流部分冲洗时,在保证汽轮机安全的前提下,要尽可能保持相对低的蒸汽温度,使通流部分大多数处于湿蒸汽状态下,从而达到利用湿蒸汽清洗通流部分积盐的目的。

由于1#汽轮机为抽凝式汽轮机,共分为三段抽汽,其中一段抽汽主要是通过分汽缸向岱庄煤矿供汽、供暖,一段抽汽温度在270℃左右,符合热湿蒸汽的要求。经过我们研究决定,在利用2月份1#机组计划停机小修期间,对1#机组进行清洗。其主要方法是:通过减温减压站—分汽缸--1#汽轮机一段抽汽管道—1#汽轮机进行冲洗,并对此进行了实施。

在实施过程中,我们加强对凝结水的化验,每半小时化验一次凝结水硬度、含钠量,当凝结水澄清、硬度<3umol/L、含钠量<4ug/L时,清洗结束。清洗过程注意事项:

(1)清洗前先退出低真空保护系统,整个清洗过程中维持真空20kPa左右。

(2)在清洗过程中每隔20min化验一次凝结水硬度、电导率。并根据化验结果来决定维持机组转速的时间以及是否继续升速,并判断盐垢的清洗效果,在凝结水电导率基本不变化并与给水电导率(25us/cm)大致相同时停止清洗。

(3)在清洗过程中锅炉方面要根据要求严格控制蒸汽温度、压力,以保证合格蒸汽品质。

(4)当汽温接近饱和温度以后(一般比饱和温度高5℃一10℃)应继续运行到凝结水含盐量降到规定范围内,然后升高气温。

(5)注意监视汽轮机推力轴承金属温度≯85℃(当前最高点78℃)。若推力轴承金属温度上升至85℃同时伴随汽机轴向位移升高时,应终止进行清洗工作。

(6)注意监视汽轮机胀差、汽缸膨胀、各轴承振动、轴承温度、轴向位移的变化,当(7)如在进行汽机通流清洗过程中,任意参数达到紧急条件时,应果断停机;严禁发生人为处理不及时造成汽轮机损坏事故。

(8)清洗以后,应在相同的蒸气参数、背压和流量下比较清洗前后各监视段的压力,判断清洗效果。

3清洗效果

2018年4月10-4月20日,利用1#汽轮机小修时间对1#汽轮机通流部分积盐进行热湿蒸汽冲洗,冲洗完成后:1#汽轮各运行参数达到了正常数值,取得了良好的效果。为此,我们对清洗前后相关数据进行了比较。

4结语

该项目取得如下经济效益:

(1)经济效益:项目实施后,汽轮机可不用揭缸大修清洗,节约大修费30万元;2、节约矿井下网费用:项目实施后,机组不需要大修,可节省大修时间18天,因1#机组为自备机组,可减少矿井下网电量300万度,下网电价每度为0.68元,电厂发电成本为0.57元,节约电费300万*0.11元=33万元。投入为使用蒸汽50吨,50*100元=5000元;人工4个,4*100元=400元。累计效益62.46万元。

(2)社会效益:本技术利用电厂现有条件,通过不揭缸就消除了汽轮机叶片上的积垢,保证了机组的安全运行,杜绝了浪费人力、物力的现象,创造了良好的社会效益,应值得推广应用。

参考文献:

[1]纪昌宏等汽轮机运行及事故处理.北京:化学工业出版社,2012

[2]朱新华等.电厂汽轮机[M].北京:中国电力出版社,1993.

[3]彭新等.汽轮机通流部分结垢的吹扫处理【J】东方电气,2002(3):39-42.

作者简介:

李昌林(1974-),男,1998年毕业于山东电力高等专科学校,现主要从事发电厂生产技术管理工作。籍贯:山东济南章丘市。