酸性气脱除和碱洗塔黄油抑制

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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酸性气脱除和碱洗塔黄油抑制

方庆浩

联泓新材料有限公司山东277500

摘要:反应气中的酸性气体为CO2,主要来自甲醇在分子筛上的副反应。CO2在碱洗塔中,通过碱洗法脱除。碱洗法是用NaOH溶液洗涤反应气,在洗涤过程中NaOH与反应气中的CO2发生化学反应。影响CO2吸收速率的主要因素为:碱洗温度、操作压力、碱液浓度等。碱洗温度高、操作压力高、碱液浓度高有利于脱除反应气中的CO2。碱洗塔长周期运行的主要制约因素:碱洗塔内黄油生成聚合结垢,从而堵塞管线和设备。优化碱洗塔操作主要从碱液浓度调整和选用黄油抑制剂。强碱段碱浓度由10-15%降至4-6%;中碱段碱浓度由5-8%降至2-4%;弱碱段碱浓度由0-3%降至0-1%。弱碱段碱液浓度调整后,实际操作中出现碱浓度为0%,中碱段液位波动,塔釜导淋间歇排放大量黄油。弱碱段碱液浓度由0-1%调整至0.3-1%后,中碱段液位平稳,黄油侧导淋夹有零星黄油。因原始开工选用设计指定厂家的黄油抑制剂为酸性,腐蚀助剂管线且黄油抑制剂效果差,选用其它厂家的中性黄油抑制剂。

关键词:酸性气;脱除;碱洗塔;黄油抑制

碱洗塔是分离单元的重要设备,主要作用是脱除反应气中的酸性气体,防止污染下游的乙烯产品,同时酸性气体的脱除还可以避免工艺管线的腐蚀,并降低深冷系统内二氧化碳固体形成的可能性,因此碱洗塔的稳定运行对整个分离单元的运行周期影响重大。

我装置中的反应气的酸性气体主要是指CO2。本装置采用碱洗法洗涤脱除酸性气体,具体情况介绍如下。

1.酸性气体杂质的来源和危害

反应气中的酸性气体主要来自甲醇在分子筛上的副反应,副反应如下:

CH3OH→CO+2H2(1)

CH30CH3→CH4+CO+H2(2)

CO+H2O→CO2+H2(3)

2CO→CO2+C(4)

上诉副反应的反应过程具有金属催化的特征,因此要求反应体系中严格限制过渡金属离子的引入。

这些酸性气体的带入和生成,对反应气的进一步加工危害较大。CO2在深冷低温操作的设备中结成干冰堵塞设备和管道,破坏正常生产。酸性气体杂质对于产品合成也有危害,例如乙稀低压聚合时,CO2会使低压聚合催化剂的金属碳键分解,破坏其催化活性;乙稀高压聚合时,CO2在循环乙烯气中积累,降低了乙烯的分压,从而影响聚合速率和聚乙烯的分子量。鉴于上述原因,在分离反应气之前首先要脱除其中的酸性气体。

图1为2017年1月至今我装置反应气中的CO2含量,平均值为0.016%mol。反应气中的CO2通过碱洗塔将脱除至5ppm以下。

2.碱洗法

2.1原理

碱洗法是用NaOH溶液洗涤反应气,在洗涤过程中NaOH与反应气中的CO2发生化学反应,见反应式[式(5)和式(6)]。生成的碳酸盐溶于废碱液中,因而使CO2自反应气中脱除。

当NaOH过量时,反应生成Na2CO3:

CO2+2NaOH→Na2CO3+H2O(5)

当NaOH不过量时,CO2可继续与生成的Na2CO3反应,生成NaHCO3:

CO2+H2O+Na2CO3→2NaHCO3(6)

2.2CO2在NaOH溶液中的吸收速率

当用NaOH溶液在板式洗涤塔中吸收CO2时,过程受CO2在液相中的扩散控制,气泡与液相之间的传递阻力可以忽略,CO2与NaOH之间的化学反应可按快速拟一级反应处理。CO2的吸收速率方程为:

(7)

式中ra-单位时间单位面积吸收CO2的量,kmol/(m2•h);

S-CO2在NaOH/Na2CO3溶液中的物理溶解度,kmol/m3;

p-操作压力,MPa;

y-CO2的摩尔分数,%;

D-CO2在溶液中的扩散系数,m2/h;

k-反应速率常数,m3/(kmol•h);

cOH--OH-浓度,kmol/m3。

从上式可看出,影响CO2吸收速率的因素很多,而这些参数之间又存在着一定的关系。OH-浓度是碱液浓度和已经用过的碱量的函数,y由进、出碱洗塔的总压和对应的气相中CO2的浓度来决定。S、D、k受洗涤温度、浓度以及溶液组成的影响。

2.3影响吸收速率的主要因素

从吸收速率方程的讨论可知,影响碱液洗涤的因素很多,而且彼此有一定的联系,下面讨论各影响因素。

1、温度的影响

升高碱洗塔操作温度有利于反应速率的提高,但是温度不能过高,过高的温度将导致反应气中重烃在碱性条件下发生聚合反应,聚合物的生成会堵塞设备和管道,影响装置的正常操作。另外,大于50℃的碱液对设备有腐蚀性,因此碱洗塔的操作温度控制42.5-45℃。若碱洗温度过低,反应气中的重烃将会冷凝,亦会影响碱洗塔的运行。

2、压力的影响

提高碱洗塔的操作压力(p)有利于CO2的吸收,故碱洗塔通常是在一定的压力下进行。但是操作压力过高,会使反应气中的重烃的露点升高,重烃在碱洗塔中冷凝。因此碱洗塔操作压力控制0.71-0.78MPaG。

3、洗涤液中碱浓度的影响

CO2的吸收速率与洗涤液中的碱浓度有关,碱浓度的大小还影响S、D、k,因此减浓度对吸收速率的影响是诸因素共同作用的结果(有些影响因素互相增强,有些则互相抵消)。

提高碱液浓度有利于CO2的吸收,可使新鲜碱液加入量及废碱液的排出量下降。但是提高碱液浓度对于气液吸收过程来说,吸收速率直接受气液相接触面积的影响。当降低碱用量时,为了不影响气液相的良好接触,必须提高洗涤液的循环次数,最终将增加操作费用。另外,碱液浓度的提高还受Na2CO3在洗涤液中的溶解度的限制。碱液浓度的提高会降低Na2CO3的溶解度,一旦Na2CO3析出就会影响碱洗操作的正常进行。同时,随着碱液浓度的提高,反应气中的烯烃聚合速度也会加快,聚合物的形成会给操作带来一系列的麻烦。

2.4工艺流程

从2#水洗塔(T1401)塔顶来的反应气,与可能的不合格乙烯和不合格丙烯气体混合后,经碱洗塔反应气进料加热器(E1404)由DMTO产生的水洗水加热至42.5℃进入碱洗/水洗塔(T1402)下部。为完全脱除酸性气体,碱洗/水洗塔设有一段水洗循环和强、中、弱三段碱循环,每一段均设有一个循环回路,分别用泵送到各段顶部,碱循环回路中注入黄油抑制剂。塔顶水洗段用于脱除可能夹带的碱液,水洗段排出水主要用于稀释各段循环碱浓度,多余的废水一部分用于废碱预处理,另一部分送至废碱液储罐。塔底排出的废碱液送至废碱液预处理部分。

3.黄油抑制

影响碱洗塔长周期运行的主要制约因素为:碱洗塔内黄油大量生成聚合结垢,从而堵塞管线和设备。在清楚黄油生成机理的条件下,调整工艺参数或选择黄油抑制剂,从而最大限度抑制塔内黄油的生成,保证碱洗塔长周期平稳运行。

3.1黄油的生成机理

造成碱洗塔系统发生聚合,生成黄油聚合物的主要原因:1、反应气中含有大量不饱和烃,其中双烯烃(如丁二烯)等会冷凝或溶解在碱液中,在有痕量氧气的作用下,诱发自由基,为多联聚合物的形成提供诱发条件,自由基引发生成交联聚合物;2、反应气中的醛、酮在碱性条件下,易发生缩合反应,生成高分子化合物。

3.2抑制黄油生成措施

调整碱液浓度和试用其它厂家黄油抑制剂两个方面,对碱洗塔优化操作,减少塔内黄油生成,从而保证碱洗塔长周期平稳运行。

3.2.1碱液浓度调整

碱洗塔原始开工时,根据设计参数设定强碱段碱浓度10-15%,中碱段碱浓度5-8%,弱碱段碱浓度0-3%。通过黄油生成机理可知:OH-对黄油的产生有催化作用。反应气中烯烃的聚合速度会随着碱液浓度的提高进一步加快,加速黄油的生成,影响碱洗塔的正常操作。

原始开工后,逐渐调整强、中、弱三段碱液浓度分别如下:

1、强碱段碱浓度由10-15%降至4-6%;

2、中碱段碱浓度由5-8%降至2-4%;

3、弱碱段碱浓度由0-3%降至0-1%。

碱液浓度调整前后现场取样照片见下图,从两图对比可看出,碱液浓度调整后,强、中、弱碱段碱液颜色较之前清澈,可推测塔内黄油生成量减少。

弱碱段碱液浓度调整至0-1%时,碱洗塔中碱段液位经常出现波动,碱洗塔现场导淋间歇排放大量黄油。现场取样发现中碱段碱液颜色最深,且上方漂有黄油,强碱段碱液和弱碱段碱液颜色清澈,上方无黄油(见下图)。通过查询碱液浓度分析发现:碱洗塔弱碱段工艺控制指标氢氧化钠浓度0-1%,实际操作中(2016年1月份至6月份)弱碱段碱浓度长期为0,并且弱碱液分析中有因氢氧化钠不足而反应生成的碳酸氢钠。

通过上述现象、弱碱段碱液浓度数据分析以及黄油生成机理,分析碱洗塔内弱碱段因无OH-,不会发生黄油生成反应,致使反应气中的不饱和烃在中碱段OH-条件下发生黄油生成反应。因此强、中、弱三段碱浓度颜色表现为:中碱颜色深,而强碱和弱碱颜色浅。碱洗塔弱碱段导淋间歇排放大量黄油的原因为:生成的黄油在中碱段累积,当黄油累积到一定量时,由中碱段至弱碱段降液管溢流,碱洗塔中碱段液位波动。

调整弱碱段氢氧化钠浓度由0-1%改为0.3-1%(2016年6月份以后),使反应气中的不饱和烃在弱碱段OH-条件下发生黄油生成反应。弱碱段位于T1402底部,生成的黄油便于及时排放,避免在塔内累积黄油堵塞塔盘和管线。

弱碱段氢氧化钠浓度调整至0.3-1%后,现场取碱洗塔(见下图)各段碱液,中碱段颜色明显变淡,上方黄油较少,弱碱段颜色变深,上方漂有黄油。碱洗塔导淋间歇排放大量黄油现象已消失,通过打开T1402黄油测导淋发现碱液中含有少量黄油沫,说明塔内生成的黄油由之前的累积排放变为及时排放,中碱段液位未见明显波动。

3.2.2黄油抑制剂试用

原始开工时,碱洗塔设计使用纳尔科公司的黄油抑制剂EC3458A,自开工以来碱洗塔运行状况不稳定,黄油生成量较大,塔釜频繁出现堵塞,为避免塔釜堵塞造成装置停工,现场定期进行黄油外排装桶。纳尔科公司的EC3458A黄油抑制剂现场实测PH值在2~3,对加注管道及管件呈较强的腐蚀性,自身刺激性气味较大。2014年12月初开工至2015年4月初开始,黄油抑制剂加注线频繁出现腐蚀泄漏,被迫分段暂停加注,对加注线进行逐段更换,现场拆解检查注入点止逆阀阀芯已完全腐蚀。

鉴于上述状况,碱洗塔试用其它厂家黄油抑制剂,试用期间,黄油生成量较之前减少且助剂为中性或弱碱性,黄油抑制剂注入管线不再出现腐蚀现象。

参考文献:

[1]王松汉.乙烯工艺与技术.北京:中国石化出版社,2001.

[2]郑新生.MTO装置工艺技术规程.2016.

[3]孙长清.烯烃分离装置工艺技术规程.2016.

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