连续重整再生系统长周期运行的探讨

(整期优先)网络出版时间:2019-01-11
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连续重整再生系统长周期运行的探讨

于喜超

中国石油化工股份有限公司天津分公司天津市300270

摘要:连续催化重整是生产高辛烷值汽油、高纯度氢和BTX的上游重要装置,主要有石脑油加氢分馏、重整反应、催化剂再生、芳烃分馏等部分组成。催化剂再生部分采用美国环球油品公司(UOP)CycleMax催化剂再生工艺,积碳后的催化剂在气力输送下通过“L”阀组以连续的方式送到分离料斗,催化剂在重力的作用依次通过再生器、氮封罐、闭锁料斗。待生催化剂在再生器内完成烧焦、氯化氧化,在还原段还原后,得到再生后的催化剂,高温含氯再生放空气经处理后排入大气。闭锁料斗是实现连续催化重整催化剂连续循环和再生的关键,通过催化剂再生控制系统(CRCS)来完成催化剂的提升,并控制催化剂的提升循环速率。

关键词:连续重整;再生系统;再气放空气;闭锁料斗;再生器;

实现催化剂连续再生是连续重整装置长周期运行的关键技术。根据实际生产运行中的经验,总结(UOP)CycleMax催化剂再生工艺在工业应用中遇到的问题,描述了再生系统由于闭锁料斗压力波动导致闭锁料斗与氮封罐、闭锁料斗与再生器的差压波动,导致再生系统频繁触发热停车,影响重整系统的再生催化剂品质和长周期运行。

一、再生器的优化管理

1.再生氧分仪故障。再生器内设有四个区,分别是烧焦、氯化、干燥和冷却区,待生催化剂在再生器烧焦区内进行烧碳,放出大量的热量,一般再生器床层的峰值温度至少在500℃以上。烧焦区的温度是由再生烧焦区的氧含量控制,催化剂的碳含量也影响再生器床层温度。氧分析仪在使用一段的时间后,内部的电路版老化,氧含量测量值偏差、波动大,不能如实测量再生器烧焦区的氧含量,再生器氧分仪更换电路版后要对其复位,否则致使氧分析仪的测量值是实际值的数倍,使再生器床层温度超高,烧坏再生器内构件。为了确保再生系统长周期运行,要严格控制再生器催化剂烧焦温度,不能单以氧分析仪的显示值为唯一指标,要以再生器烧焦区的床层温度变化为主要指标,当发现温度变化异常超高时,立刻热停车,对再生器降温处理。

2.催化剂烧结。在装置停工检修后,重整反应器卸出的催化剂没有达到更换条件时,可再次利用,但重整反应器内会积有死区催化剂,这部分催化剂没有随着待生催化剂进行再生,而且常期堆积在反应器底部。死区催化剂最明显的表象特征是比普通的含碳催化剂表面更亮黑,这种黑得发光的催化剂称为“高亮球”。卸出催化剂中的“高亮球”分析碳含量为一般为14%~18%,稍高的碳含量平均约为23.8%,最高平均碳含量为40%左右。含碳量≥7%的催化剂如不经分离,直接装入反再系统,遇到高氧时会放出剧烈热量,高碳催化剂燃烧温度可能达到1200℃以上,会使催化剂在高温下烧结失活,使再生器的约翰逊网和导流叶片等内构件直接熔化烧穿,导致再生系统设备损坏、停车处理,影响长周期运行。催化剂密度分离技术是根据催化剂密度差异来进行分级的一种技术,海南炼化对卸出催化剂总量的40.05%采用了催化剂密度分离技术进行分级,效果良好,约占卸出催化剂总量7%的催化剂被确定为高碳催化剂,碳质量分数为30.68%~43.68%,平均39.09%。回收低碳催化剂的碳质量分数为0.80%~4.49%,平均2.45%。也有部分炼厂根据实验操作经验,预估重整死区催化剂量,在卸催化剂时密切注意催化剂的形态,当首次出现“高亮球”时,随后的催化剂作为高碳催化剂,不再回装反再系统。

二、再生系统运行过程中出现的问题及对策

1.空气电加热器。(1)问题描述。装置开工初期,再生系统空气电加热器F-304出口温度TI3044偏低,始终达不到UOP所要求的565℃,最高只能达到490℃。(2)问题分析及解决措施。经过对装置实际运行情况的分析,主要从进入空气电加热的空气流量、催化剂的生焦量和电加热器三个方面进行排查。空气至冷却区流量FIC3037最低降至100N3/h,最高提至230N3/h,但空气电加热出口温度没有变化,可见空气流量不是主要影响因素。装置满负荷标定,各反入温度530℃,待生剂碳含量由平时3%(m/m)左右提高至最高5.14%(m/m),但空气电加热器出口温度仍没有变化,由此排除待生剂碳含量偏低的因素。车间于是联系韩国瓦特隆厂家到现场进行拆检,未发现问题。但拆检后空气电加热器出口温度进一步下降,甚至TI3044低于460℃,导致再生系统无法注氯,经排查为拆检期间保温破损影响。至此车间判断,保温的不完善是影响空气电加热器出口温度低的主要原因,在恢复原有保温的同时,车间要求施工单位将保温厚度增加一倍,此后空气电加热器出口温度逐步升高至UOP要求值。

2.氢铂比。(1)问题描述。2015年8月,UOP所做催化剂样品分析中的H2/Pt由5月的0.91降至0.70,催化剂样品中灰色颗粒占比增加(2)问题分析及解决措施。针对此问题,车间立即与UOP进行了沟通,UOP要求对以下内容进行确认:①确认注氯量是否合适;②确认注氯夹套蒸汽量是否合适;③确认来自空气干燥器的空气水含量达到要求(<0.5ppm);④确认来自再生风机出口再加热气流量符合要求。检查后发现以上内容不存在问题。经进一步与UOP公司讨论分析后,初步判断为注氯分配不均导致氯化更新效果不佳,为此制定了将再生注氯口由原设计改至空气电加热器出口方案,以求达到解决问题的目的,并于2016年5月实施。新注氯线投用后,H2/Pt在6月出现0.36的历史最低值后逐步回升,2017年1月已达到0.9,催化剂基本恢复正常。

3.闭锁料斗。(1)问题描述。自2017年3月份以来,闭锁料斗分离区压力波动趋于频繁,每个循环的“加压”步骤,都会造成闭锁料斗分离区的压力波动,进一步影响氮封罐和闭锁料斗压差PDI3059AB低低报,并多次触发热停。(2)问题分析及解决措施。针对此问题车间对闭锁料斗装卸料情况、上下平衡阀动作情况以及每个阶段的压差变化进行了跟踪分析,初步判断可能是粉尘堵约翰逊网或后路管线,使压力无法平衡造成。并采取了以下措施:①在闭锁料斗顶部放空约翰逊网处增加临时侧线,问题未得到解决。并且在3月29日问题开始恶化,每次进入到“加压”步骤都会因压差低低报触发热停。再生系统无法正常运行。②对闭锁料斗上下平衡阀、顶部去A-201排放线处约翰逊网及再生剂提升线L阀组滤网进行拆检,拆检后发现约翰逊网处催化剂细粉较多。但清理投用后问题仍没有得到解决。③对闭锁料斗顶部去A-201排放线进行反顶。稍开闭锁料斗分离区放空线,发现闭锁料斗步入“加压”步骤时,氮封罐和闭锁料斗压差波动时间减少,并能进入下一步骤,判断该段管线堵塞。内外操配合,缓慢调整放空线开度,几个循环过后,关闭放空阀,闭锁料斗分离区压力波动消除。④2017年4月UOP工艺仪表顾问对装置运行情况进行了检查。认为闭锁料斗分离区问题的主要原因是粉尘影响。在对上下平衡阀的开启时间进行检查时,发现上平衡阀在16.7s内打开,而下平衡阀在16.9s内打开。下平衡阀的开启时间稍短,上平衡阀的开启时间非常短。UOP专家将上平衡阀开启时间调整至25.5s,下平衡阀开启时间调整至21s。避免快速泄压使催化剂流化,产生催化剂粉末。下载新曲线后,氮封罐/闭锁料斗压差PDIC3026和氮封罐/再生器压差PDIC3025更加稳定。于是将两个压差的设定值由3.5kPa降至2.75kPa和2.5kPa。降低该压差控制值,可降低催化剂通过氮封罐开孔立管进入闭锁料斗分离区的速度,减少刮擦,减少粉尘。

总之,催化剂烧焦时,密切注意再生器烧焦区的氧含量和温度,发现异常时,再生立即热停车。在卸催化剂时严格按卸剂步骤来操作,可按经验预估死区催化剂量,并在卸催化剂时对“高亮球”进行分离,也可将卸出的催化剂使用催化剂密度分离技术进行分离后再回装。

参考文献:

[1]闫萍.连续重整催化剂密度分级技术的应用.2017.

[2]刘爱红.浅谈连续重整再生系统长周期运行的探讨.2017.