厚板冷床滚盘走位起堆的原因分析及改进措施

(整期优先)网络出版时间:2018-09-19
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厚板冷床滚盘走位起堆的原因分析及改进措施

曾国操赵磊何存清谢利峰

曾国操赵磊何存清谢利峰

中国宝武集团广东韶关钢铁有限公司广东韶关512123

摘要:介绍了韶钢特轧厂板材工序厚板冷床的使用状况及存在的问题,分析了厚板冷床滚盘起堆的原因,提出并实施了改进措施。

关键词:厚板冷床;滚盘起堆;改进措施

ZengGuocaoZhaoLeiHeCunqing

(ShaoguanIron&SteelGroupCo.,Ltd.,Qujiang512123Guangdong)

Abstract:TheapplicationandexistingproblemsofthickplatecoldbedintheplateprocessofShaogangIronandSteelCompanywereintroduced.Thereasonsfortheheapoftheplateinthethickplatecoldbedwereanalyzed,andtheimprovementmeasureswereputforward..

Keywords:Coolingbed;Rollupheap;Improvementmeasures.

1前言

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“韶钢”)特轧厂板材工序2004年6月建成投产,具有3450mm宽厚板轧机1套,年产中厚宽板100万t,2008年6月新增一条2号精整线,并投入建设了一座滚盘式厚板冷床,设计年生产50万t。

近年又由于厚板产品厚度扩大到100mm以上且集中生产,上冷床的钢板最高温度高达800℃-900℃,冷床托辊故障率很高,易卡阻造成滚盘走位,起堆频繁,影响了正常的生产,而且由于滚盘走位造成厚板变形、飘曲时有发生,造成产品成本、质量方面的较大损失。

2厚板冷床结构及冷床本体特点

2.1冷床主要设备结构

本厂的厚板冷床主要设备组成有:冷床输入辊道、冷床上料装置、冷床本体、冷床下料装置,冷床输出辊道等几大部分组成。

2.2冷床本体特点

滚盘式冷床本体由多组相互平行交错的滚盘轴组成,每根滚盘轴均装有5~6个的滚盘,滚盘直径为?610,各滚盘盘距约为800~1000mm,滚盘轴与各盘常采用销轴或楔键联接。

各滚盘置于托辊之上,如图1所示。工作时,钢板直接放置于滚盘上,托辊被动转动,滚盘轴由电机、减速机驱动,带动钢板沿冷床面移动。这时,钢板与滚盘面之间为线接触。在冷却钢板的过程中能连续改变钢板的接触线,从而保证钢板均匀而无应力的冷却,同时防止黑印的产生。这种冷床还具有钢板下表面不被划伤、散热好,冷却效率高、面积利用率高、冷却均匀、内应力小、便于操作的优点。

图1厚板冷床本体滚盘结构示意图

1-托盘;2-滚盘;3-托辊;4-底座;5-滚盘轴装配

3厚板冷床滚盘走位起堆的原因分析

3.1托辊轴承易卡死

厚板冷床的托辊安装在底座上,起到承载滚盘的作用。整个厚板冷床1624个托辊,选用的是W18Cr4V高速钢轴承,但由于近年来厚板产品厚度扩大到100mm以上且集中生产,上冷床的钢板最高温度高达800℃-900℃,托辊在长期高温的烘烤之下轴承渐暴露出不适应当前的工况环境,造成了托辊轴承频繁卡阻,在摩擦力的影响下导致滚盘走位,严重的时候整组滚盘堆叠在一起,整个厚板冷床瘫痪。

3.2滚盘偏移安装位置严重

托辊分两种,一种为平托辊,另外一种为带止口的托辊。带止口的托辊是为了防止滚盘在运转过程中发生窜位,主要起到定位的作用。经现场检查发现,滚盘在高温烘烤之后,受热胀冷缩的影响,定位斜键松动致使滚盘偏移安装位置,在生产中托盘紧贴止口托辊的边沿摩擦运行,增大滚盘运行阻力,当止口托辊边沿磨损后,滚盘失去定位,导致运行中滚盘轴纵向窜动,易发生滚盘堆叠在一起,严重的时候发生整根滚盘轴脱落。

4滚盘走位起堆的改进措施

4.1改进托辊设计结构,增加干油润滑孔

原有托辊设计使用的是自润滑轴承,因此托辊没有加油孔。为满足当前韶钢板材厚板集中生产模式及产品厚度规格(100mm以上)的需求,将托辊销轴增加Φ6mm油脂润滑孔(如图2),并在年修期间更换冷床本体所有的托辊。

图2:改进后的平托辊示意图

4.2选型重载,耐高温托辊轴承

托辊轴承重新选型使用HS高硫合金轴承。该种轴承高硫合金材料制造的轴承本体,在其摩擦面上镶嵌有固体润滑材料,此固体润滑材料采用耐高温、强度好、释放慢的固体润滑材料二硫化钼或二硫化钨,为薄膜型、条型或块型。同时由于用HS合金制作的轴承没有保持架和滚动体,故其承载能力大,它比普通滚动轴承承载能力提高15%上以,有极好的自润滑能力和抗咬合能力。

4.3新增一套干油智能润滑系统

(1)整个厚板冷床1624个托轮接入智能润滑系统,生产时按时定量实现集中供油。

(2)新增的干油智能润滑系统采用可编程控制器作为主要控制元件,通过网络挂接与上位机计算机进行连接以实时监控,使得润滑状态一目了然;现场给油分配直接受可编程控制器的控制,每点每次给油量大小、给油循环时间的长短均实现自动控制,且能方便地进行调整;流量传感器实时检测每个润滑点的运行状态,如有故障及时报警,且能准确判断出故障点所在,便于操作人员的维护与维修。另外操作员可根据设备各点的润滑要求,通过触摸屏远程调整供油参数,以适应润滑点的不同润滑要求(如图3)。

(3)结合当前厚板冷床集中生产导致高温烘烤、重载的工况环境,选用高温润滑脂。该润滑脂在高温下,不容易溶解或炭化,减少打油及维修次数;无滴点、粘附性好、高温泄漏少、优异的抗氧化稳定性;含特强抗磨添加剂,能有效减少金属磨擦,不容易耗损。

该系统投入运行后稳定、可靠,给油(脂)量调整方便,托轮故障点容易查找,维护量小,大大减少人工检修的劳动强度,同时避免环境污染和油脂浪费,延长托辊的使用寿命,减少托辊卡阻故障,效果明显。

图3自动供油工作流程图

4.4滚盘轴装配测量,调整滚盘安装间距

每条滚盘轴装配滚盘之间的间距有严格的安装尺寸要求,如图4滚盘间间距为1000mm,前期由于缺乏设备维修技术标准,检修维护为不到位,检查发现至少一半以上滚盘存在磨损严重、走位情况,在年修期间测量所有滚盘标高,更换磨损严重的滚盘;对滚盘之间的间距不符合装配要求的,吊出来重新调整,固定。

图4滚盘装配图

4.5增设简易风冷设施,提高钢板冷却速度

由于生产模式的改变,韶钢板材工序生产厚板集中在一段时间生产,而且由于部分厚板厚度规格(100mm上以)超出了原有设计要求,部分钢板温度达到800℃-900℃,在冷床本体自然冷却时间达到40分钟以上才满足下线要求,长时间的烘烤对设备影响极大。为加速满足钢板的下线堆冷要求(不低于300℃),采取措施如下:

(1)厚板冷床入口超高温区(800℃-900℃)安装有6台大功率轴流式风机(7.5kw/风量30000m3),生产厚板期间(厚度大于50mm)将轴流式风机开启,加速床面钢板冷却速度;

(2)冷床底部安装8台同类型大功率轴流式风机,并在风机上加装水喷淋装置,风机开启将冷却水进行雾化,加速冷床底部散热速度,改善厚板冷床底部散热效果。

5结论

通过上述几项改进措施,存在的问题基本得到了消除,特别是托辊增加智能润滑系统后,由于托辊轴承卡死造成滚盘起堆情况明显得到改善,提升了厚板生产效率,缩短了厚板交货期,同时大大降低了工人的劳动强度,降低了冷床检修作业的安全风险,具有明显的社会效益。

参考文献:

[1]机械设计手册(第2版).北京:机械工业出版社,2000:40-102

作者简介:

曾国操:男,1981年生,广东惠东县人2004年6月毕业于广东松山职业技术技术学院机电设备与维护专业,机电设备与维护助理工程师,主要从事轧钢精整线