简介:分析了小方坯横裂产生的原因,并提出相应措施,取得了较好的效果.
简介:对304不锈钢连铸坯进行了解剖分析。分析结果表明:在25%的铸坯深振痕或渣坑缺陷试样中观察到了微裂纹或气孔。
简介:裂纺缺陷是碳素管坯钢的主要缺陷特征,多年来严重影响着碳素管坯钢的成材。本文应用现代化数理统计手段对造成该钢种裂纹废品的操作参数进行了回归处理,找到了造成管坯钢裂纹主要影响因素。
简介:结合生产实践,分析了方坯角部裂纹产生的原因,通过调整钢水成分、优化工艺设备、改进操作方法控制角部裂纹的发生,铸坯质量得到有效改善。
简介:在1650mm连铸机上,通过不同的塞棒吹氩量对试验钢种低碳钢SPHC进行试验,分析塞棒吹氩对铸坯气孔缺陷的影响。通过试验得出最适宜的吹氩流量为:塞棒吹氩流量3-6L/min,板间吹氩流量2L/min,上水口吹氩流量3L/min。将试验结果应用到生产中,最终使连铸板坯气孔得到有效控制。
简介:连铸机方圆坯结晶器是连铸机的核心部件,其工作状态直接影响到铸坯质量。收集整理了当前国内方圆坯结晶器工作参数设定的相关研究进展,可以为实际工作作参考。
简介:主要介绍长钢一钢厂与武汉大西洋冶金工程技术有限公司合作,对小方坯连铸机进行高效化改造的情况,改造中采用了连续锥度结晶器、半板簧振动装置等,改造后效果显著。
简介:介绍了世界上再生金属的生产、利用的历史现状和世界上先进的废铜冶炼生产技术。通过对四种不同生产工艺生产铜线坯对铜纯度要求的初步论述,确立了采取反射炉处理废杂铜,经有芯工频感应炉精炼后,生产电工用铜线坯是比较符合实际的生产工艺。本文着重介绍氧化还原反应处理废杂铜的工艺技术。
简介:说明了HRB335钢的冶炼、连铸及轧制情况,并简单要说明了HRB335钢冶炼和浇注射过程中应注意的问题.
简介:针对气瓶钢30CrMoA坯料在用户验收过程中出现的低倍裂纹问题,从微观、轧向组织两方面展开缺陷分析。分析认为低倍的裂纹主要为火焰切割引起的应力裂纹,与材质没有关系。
简介:介绍了大规格方坯无孔型轧制的特点;分析了影响1000mm可逆式初轧机无孔型轧制大规格方坯的关键因素,如烧钢温度、轧制速度和压下制度等;对无孔型轧制工艺进行研究,以应用于生产实践中。
简介:从表面纵裂形貌、结晶器冷却、过热度与拉速、专用保护渣、弱冷工艺等方面分析27SiMn圆坯表面纵裂成因,并从专用保护渣、拉速和过热度匹配、结晶器液面波动以及二冷配水等方面提出改善措施,以保证圆坯表面质量。
简介:六西格玛管理是站在顾客的立场上,通过数据驱动分析和科学的管理方法来达到运营目的的质量管理方法。
简介:针对方坯连铸业的快速发展和对自动化控制水平的要求越来越高的情况,在分析方坯连铸机的工艺流程的基础上,介绍了控制系统的主要功能,并对其生产过程管理进行了阐述.
简介:硅钢热轧卷板形质量(尤指单边浪和镰刀弯)的改善,不仅对提高冷轧工序成材率及生产效率至关重要,且对热轧工序减少废品,提高作业率也起重要作用。本文通过对硅钢热轧过程中影响带钢板形的重要工艺因素-带坯温度不均而导致的变形抗力的差异分析,提出了针对性工艺措施,经实践验证可显著改善硅钢热轧卷板型质量。
简介:针对耐硫酸露点腐蚀用钢09CrCuSb连铸时出现的铸坯表面裂纹缺陷,通过实验室高温热塑性分析,研究了其形成原因及控制方法。结果表明,连铸机二冷区持续保持强冷,铸坯表面金相组织晶粒度明显细化,板坯的热塑性得到改善,铸坯表面裂纹缺陷得到有效控制。
简介:介绍不锈管坯钢0Cr18Ni12Mo2Ti的冶炼和加工工艺并作了分析探讨。检验分析了该钢的化学成份,显微组织和夹杂物等,结果表明,太钢生产的不锈管坯钢0Cr18Ni12Mo2Ti完全能够达到技术条件的要求,说明现行的生产工艺是可行的。
小方坯横裂的原因及对策
304不锈钢连铸坯表面缺陷分析
碳素管坯钢裂纹的统计分析
方坯角部裂纹的原因分析及控制
塞棒吹氩对铸坯气孔缺陷的影响
连铸机方圆坯结晶器工作参数相关研究进展
长钢一炼钢1^#,4^#小方坯连铸机高效化改造
废杂铜冶炼技术在铜线坯生产中的应用
HRB335钢连铸方坯的生产实践
气瓶钢30CrMoA轧坯低倍裂纹分析
400~600mm大规格方坯无孔型轧制工艺应用
27SiMn圆坯表面纵裂成因及预防措施
六西格玛管理在提高不锈管坯钢晶粒中的改进
PLC在方坯连铸机自动化控制系统中的应用探讨
组织的不均匀性对硅钢热轧带坯板型的影响
耐硫酸露点腐蚀用钢09CrCuSb铸坯表面裂纹缺陷的分析与研究
Φ80mm~110mm0Cr18Ni12Mo2Ti管坯钢的试制