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  • 简介:新汶矿业集团(伊犁)年产20亿标准立方米煤制天然项目,目前已通过自治区发改委备案。至此,该项目从理论上已经取得开工资格。并计划于2009年8月开工建设,建设周期拟定3年,是全疆首家煤制天然示范建设项目。伊犁煤制天然项目总投资约89.1586亿元,除年产合成天然20亿立方米外,副产品有年产焦油24万吨、石脑油3万吨、粗酚2.5万吨、硫磺1.86万吨、液氨2.4万吨。

  • 标签: 天然气项目 新疆 新汶矿业集团 项目总投资 合成天然气
  • 简介:2009年8月20日,备受瞩目的大唐国际发电股份有限公司内蒙古克什克腾旗年产40亿m3煤制天然项目被国家发改委发改能源[2009]2163号文件正式核准。该项目利用锡林浩特褐煤资源,总投资257亿元,是赤峰市历史上最大的工业项目和内蒙古第2大工业项目,建设规模为年产40亿m3煤制天然,副

  • 标签: 内蒙古拟建 制天然气 天然气项目
  • 简介:1项目概况我公司现有9台由2610造气炉,其中4台是由巾2400炉夹套加大改为的巾2610造气炉,2009年生产合成氨11万吨,尿素15万吨,甲醇1.5万吨。造原料煤为2/3山西粉煤+1/3湖南粉煤,使用腐植酸钠烘干煤棒,吨氨耗煤1.7~2.0吨。

  • 标签: 运行总结 富氧制气 造气炉 腐植酸钠 合成氨 粉煤
  • 简介:工序是合成氨生产的首要环节,该过程长期以来主要采用间歇式气化工艺,单台炉系统生产能力低、消耗高。而采用富氧连续气化,不但大大增加生产能力,且最主要的是可使用籽煤,显著降低成本。

  • 标签: 富氧连续气化 造气工序 控制 生产能力 合成氨生产
  • 简介:我车间依照公司领导确定的正确方针,针对18·30工程运行两年来存在的不足之处,在24·40工程建设中,有针对性地对设备与工艺进行了改进和优化。现对24·40工程安装过程中的优化进行总结,与大家分享。

  • 标签: 工程运行 安装过程 优化 造气工段 工程建设
  • 简介:1前言我公司是一家规模为“18·30”的中型煤化工企业,近年来,由于煤炭价格的不断上涨,导致我公司尿素的生产成本大幅升高。为了挖掘造系统节能降耗的潜力,进一步降低生产成本,从而提高企业的抗风险能力,我公司通过对造系统采取技术改造、优化工艺管理、挖掘增效等措施后,截止目前,吨尿素原料煤消耗己降至650kg的全国领先水平。同时,由于造鼓风机蒸汽驱动技改成功,吨尿素电耗已下降30度,吨尿素生产成本直接下降15元。现把我公司系统节能降耗的途径简述如下,供业内同行参考。

  • 标签: 造气系统 节能降耗 煤化工企业 生产成本 抗风险能力 造气鼓风机
  • 简介:针对一些氮肥厂采取增加制阻力后出现的不同效果,通过对制过程中上吹和下吹阶段化学反应速度的分析,探讨了制过程中上下吹阶段因炉温水平不同而对蒸汽流量有不同的要求,提出了不能一概而论地提高制阻力来限制蒸汽流量,在制过程中应当分阶段调节蒸汽流量,才能达到较好的气化效果。

  • 标签: 系统阻力 蒸汽流速 分阶段调节 制气 造气 化学反应速度
  • 简介:工段是每个化肥厂的龙头岗位,其成本约占合成氨总成本的60%以上。随着煤价的不断攀升,企业经济制就显得尤为重要。煤气炉间歇气化生产半水煤气,希望吹风阶段时间短,并通过提供有利于多生成二氧化碳的反应条件,使燃料的消耗量不大,且燃料层储存较多的热量,以利于蒸汽的分解反应,并使制阶段时间得到相对增加,从而获得质量较高、数量较多的半水煤气,燃料的消耗定额也较低。

  • 标签: 企业经济 制气 半水煤气 燃料层 造气工段 间歇气化
  • 简介:通过掌握宁夏白煤的物化特性,并加以对照分析和研究,确定宁夏白煤制水煤气的可行性,在生产中逐步摸索宁夏白煤制的工艺参数和操作技能,确保长期稳定运行,并使烧宁夏白煤的煤气有效组分得到稳步提升,实现调整组分含量、降低工艺气体的排放,进而降低生产成本。

  • 标签: 宁夏白煤 工艺控制和工艺参数
  • 简介:1合理调整蓄能器位置原8台蓄能器全部安装在高压油总管上,且每两台并在一起,当油压波动时,蓄能器内的液压油补充到高压油总管内,这种方式补偿能力差、不灵敏,不能起到很好的作用。

  • 标签: 油压系统 改造 造气 蓄能器 合理调整 油压波动
  • 简介:自2007年11月至今,我公叫原料分厂8台Ф2.65m煤气炉在型煤试烧方面取得了突破性的进展,期间有收获也有教训。本文简单介绍了型煤试烧过程中遇到的一些问题及处理方法,并针对“型煤如何制”进行了探讨。

  • 标签: 型煤 带出物 结疤 炉渣残碳 操作方案 工艺管理
  • 简介:近几年,由于煤炭价格一涨再涨,受煤炭的影响,很多以煤为原料的化肥企业一度陷入极其困难的局面,甚至步入破产倒闭的境地。相当一部分化肥企业,由于资金紧张,没有能力定点定矿购煤,也是出于降低成本的考虑,购煤渠道混乱,劣质煤、杂煤、小籽煤等纷纷入厂,这样就给造工段带来一定的难度,但也是一种挑战。尤其在烧型煤方面,许多化肥企业,经过近多年的实践摸索,均取得了一定的成效,也积累了很多宝贵的经验。本文对以石灰碳化煤球为原料制,浅谈一下在工艺操作上的一些观点。

  • 标签: 煤制气 化肥企业 石灰碳化煤球 煤炭价格 降低成本 造气工段
  • 简介:我厂经过不断探索和总结,目前已实现在Ф3.2m小高径比的煤气炉上全烧和掺烧贵州煤球,全烧煤球单炉最高产气量达7000m^3,h,平均产气量在5700m^3/h左右,灰渣残碳≤30%,每小时耗煤球2.5~2.7t:折成吨氨耗煤球在1.60-1.80t,换算成吨氨标煤耗在1.29~1.36t。掺烧30%煤球时单炉产气量在8000m^3/h左右,灰渣残碳≤20%。粉煤卖出收入400元/t,贵州煤到厂价700元/t(含粉率30%),煤球加工费在80~100元/t,

  • 标签: 煤球 制气 产气量 贵州煤 煤气炉 高径比
  • 简介:恒通化工股份有限公司化肥厂经过多年的技术改造,目前已成为醇氨18.5万t/a、尿素24万t/a生产能力的大型化工企业。造是合成氨生产的龙头,冈此小断改造造设备,采用新工艺和新技术是提高化肥生产水平的关键。且近年来原料煤价格的飙升,给以块煤为原料的化工企业带来相当大的生存压力,

  • 标签: 造气系统 技术改造 余热回收装置 化肥行业
  • 简介:近年来由于氮肥企业市场竞争激烈,很多企业都把降低成本、节能降耗作为能在市场竞争中生存和发展的重要举措之一。而造是氮肥企业的“龙头”工序,整个合成氨生产过程中60%以上的能耗都在造气消耗掉,造工序运行的好坏直接决定着企业的成本和效益的高低。所以,各化肥企业都想方设法在造气上下功夫,纷纷采购低价煤、型煤、小粒煤,均取得了一定的效果,积累了宝贵的经验。这里笔者根据本人的管理和操作经验,浅谈一下如何烧好小粒煤。

  • 标签: 煤制气 造气工序 氮肥企业 市场竞争 降低成本 节能降耗