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  • 简介:对某汽车事故后的现场检查中发现其左后轮轴断裂。为了判断该轴的断裂性质及原因,对断裂轴的外观进行了检查,对断裂轴的断口进行了宏微观观察,对半轴材料进行了金相组织检查、硬度测试以及化学成分检测。结果表明,轴的断裂是由于受到超过正常值的冲击载荷而产生的过载断裂,与其材质及加工工艺无关。

  • 标签: 半轴 弯曲冲击载荷 过载断裂
  • 简介:卡车仅行驶数百公里就发生3起内轴断裂故障。采用断口宏微观分析、金相组织及硬度检查等手段对内轴断裂性质进行了分析,并借助有限元方法对内轴断裂过程和原因进行了讨论。结果表明:内轴首先在花键根部发生了大应力的扭转疲劳开裂,最终沿轴横向扭转剪切断裂;内轴反复承受过大扭矩作用是其纵向疲劳开裂的根本原因,花键槽底存在小的加工台阶引起的应力集中,轴纵向存在大量非金属夹杂物都对疲劳性能不利。通过提高内轴强度水平和冶金质量,优化底盘设计平衡分配桥间扭矩,以及通过结构优化降低内轴应力集中水平等综合改进可以避免此类故障。

  • 标签: 半轴 扭转疲劳 扭矩 夹杂物 应力集中
  • 简介:随着电子信息技术的迅猛发展,电子产品通信频率越来越高。信息处理和信息传播的高速化,要求覆铜板有更高的高频特性、更低的介电常数和介质损耗。本文主要介绍以改性氰酸酯树脂为基础,选用低介电常数树脂和低介电常数的玻纤布研制开发出高频覆铜板及固化片。

  • 标签: 改性氰酸酯树脂 低介电常数 低介质损耗 高频覆铜板
  • 简介:本文介绍了一种导热性固化片的制法、主要性能及应用举例。

  • 标签: 碳纤维 导热性 氮化硼
  • 简介:本文对近年日本松下电工公司公开的有关固化片浸渍加工工艺与设备发明专利的内容加以梳理、综述。并着重介绍了松下电工公司新近(2012年)公开的此方面专利的创新思路、手段,以及发明效果的评价方法、结果。

  • 标签: 印制电路板 覆铜板 浸渍加工 半固化片 上胶机
  • 简介:商用车轴锻造时普遍采用感应加热与红外测温仪测温方式,按节拍加热,加热到时I口J间(节拍)后测量温度。目前这种方式加热到设定时间后,有时会出现两种问题:有的温度过高,超过工艺要求的上限温度,使得轴报废;有的加热温度过低,达不到工艺要求的下限温度,不能锻造,需分捡出来,造成了材料与人力的极大浪费。如何在加热过程中实时检测温度,实现温度可控,且轴加热到工艺要求温度范围时,自动出料,避免轴过烧,减少因人为因素导致的残品废品,是提升轴产品质量亟需解决的问题。

  • 标签: 加热温度 自动控制技术 半轴 锻造 应用 工艺要求
  • 简介:2006年2月,长715m、重约60t的船用柴油机曲轴交付沪东重机公司。同时,船用组合曲轴国产化项目竣工并通过国家验收。这标志着具有自主知识产权的船用曲轴批量生产并打破国外垄断,实现了我国装备制造业和造船工业的历史性突破,对我国建设世界造船强国具有重要意义。

  • 标签: 船用柴油机 国产化项目 曲轴 通过验收 自主知识产权 造船工业
  • 简介:新研制的OTSP-13C耐高温防腐氧粉末涂料,性能测试结果,各项性能指标符合加拿大标准CASZ245.20/Z245.21—06。

  • 标签: 环氧粉末 阴极剥离 水煮实验
  • 简介:FBE是一种重要的热固性重防腐氧粉末涂料。文章详细介绍了FBE的类型、防腐机理、使用特点、施工工艺、涂层结构、影响因素以及在管道防腐涂装中的重要作用和发展趋势。

  • 标签: 重防腐 FBE 管道防腐 西气东输
  • 简介:60Mn件在装配150h后发生崩裂。利用断口分析、化学成分分析、显微组织检验以及有限元计算对断裂件进行了分析。结果表明,件中存在白点,白点在装配应力和内部氢压的作用下发生滞后扩展,当白点裂纹扩展到临界尺寸时,裂纹尖端的应力强度因子超过零件材料的断裂韧度,从而发生崩裂。

  • 标签: 环件 白点 氢致滞后扩展 断口分析
  • 简介:氧值的测定方法很多,现今国际上通用的分析法是高氯酸法,适用于各种环氧树脂,但操作过程繁琐。另外还有盐酸/丙酮法、盐酸-吡啶法以及盐酸二氧六法。我国沿用的测定方法以盐酸-丙酮法和盐酸-吡啶法为准,其中盐酸-丙酮法适用于分子量在1500以下的环氧树脂,

  • 标签: 环氧值 丙酮法 吡啶法 盐酸 环氧树脂 分子量
  • 简介:本文根据管道施工过程中,氧粉末防腐层经常被划伤这一现象,对其耐划伤性能进行研究,以达到控制质量、提高使用寿命的目的。通过研究,提出了影响氧粉末防腐层耐划伤性能的主要影响因素,并根据研究结果,计算得出了目前常用氧粉末防腐层耐划伤性能的可靠厚度和使用可靠度,提出了氧粉末涂层的理论厚度值和研发方向。研究结论的应用将显著提高管道氧粉末外防腐层的抗机械损伤性能,保证了防腐层的一体性和管道运行寿命。同时,对降低工程造价、改善涂层结构具有指导意义。

  • 标签: 环氧粉末涂层 抗划伤性能 油气管道 外防腐层 性能评估
  • 简介:件在轧翩过程中.初始轧制。咬入.稳定轧锄及滚圆。各阶段清晰。从件变形情况分析。在轧制过程中环件直径增大与轧辊的接触有关,

  • 标签: 环件轧制 特性 截面 轧制过程 咬入 轧辊
  • 简介:某发动机后轴系石墨密封虽经结构改进,在试验中依然多次发生断裂。本文通过尺寸测量、断口观察和痕迹分析。对断裂的原和改进进行了分析。结果显示,两种石墨密封的断裂都是由于磨损失效所致。石墨密封的特殊结构是造成其磨损和断裂的主要原因,石墨材料不耐磨是另一原因。为了防止失效的再次发生,本文给出了相应的改进建议。

  • 标签: 石墨密封环 磨损 断裂
  • 简介:4m^2电铲的轨工作表面发生早期剥离,本文对剥离轨的化学成分、显微组织及断口特征进行了分析。分析结果表明:轨的剥离断121形貌为疲劳断裂,其工作面淬硬层深度不足2mm,低于图纸技术要求的4mm-5mm。淬硬层以外区域的布氏硬度为200HB-204HB,也低于技术条件要求。轨的基体组织为粗大不均匀的回火索氏体,铁素体呈网状、针状分布,属于热处理的缺陷组织。轨的周向组织呈严重的带状分布,材料中的非金属夹杂物含量比较多。轨的早期失效属于交变接触应力作用下的疲劳剥离,是由轨的热处理组织缺陷和材料中含有较多非金属夹杂物等因素的综合作用引起的。

  • 标签: 环轨 剥离 淬硬层 非金属夹杂物
  • 简介:我国生产轴承件的企业多、产量大.但是也存在生产形式粗放、产品能耗高、精度低、件使用寿命短等问题。特别是近几年行业内对自动化生产的呼声越来越高,但是轴承件的生产还一直没有实现自动化。

  • 标签: 自动化生产 环件 轴承 生产形式 产品能耗 寿命短
  • 简介:本文介绍了热挤压轴套管成形液压机研发的必要性,在分析现有生产工艺流程模式下成形设备不足的基础上阐述了用于热挤压轴套管成形液压机的优势。之后阐述了热挤压轴套管液压机设计的关键技术,包括主机参数特点及设计优化、液压系统设计、电气设计等内容,并指出该种成形液压机的设计成功将极大提高生产效率、降低能耗,为该生产工艺的广泛应用提供可能。

  • 标签: 成形液压机 半轴套管 热挤压 研发 生产工艺流程 设计优化
  • 简介:日前,济南铸造锻压机械研究所有限公司申报的“大型数控径.轴向辗机”项目,通过专家评审,与山东省科学技术厅签订了《山东省自主创新成果转化重大专项项目》合同,被正式列为2011年度山东省重大专项课题,并获得省科技厅资助经费300万元,地方配套资金150万元。

  • 标签: 辗环机 课题立项 济南 铸锻 山东省 锻压机械
  • 简介:碳/矿氧复合材料管在弯曲疲劳试验时发生开裂,疲劳次数远低于设计要求。管子的成型工艺为碳布缠绕成型。对碳/氧复合材料管裂纹部位进行了宏观、微观观察,对环氧树脂基体采用红外光谱分析。观察和分析结果表明:碳/氧复合材料管的失效性质为低周疲劳;复合材料管发生早期疲劳失效的主要原因是由于安装孔附近存在分层缺陷,导致该区域层间结合强度及抗疲劳性能降低,分层缺陷产生的原因是由于该区域富集较多的环氧树脂用粉末状固化剂。

  • 标签: 碳/环氧复合材料 弯曲疲劳试验 分层缺陷