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  • 简介:1合理调整蓄能器位置原8台蓄能器全部安装在高压油总管上,且每两台并在一起,当油压波动时,蓄能器内的液压油补充到高压油总管内,这种方式补偿能力差、不灵敏,不能起到很好的作用。

  • 标签: 油压系统 改造 造气 蓄能器 合理调整 油压波动
  • 简介:恒通化工股份有限公司化肥厂经过多年的技术改造,目前已成为醇氨18.5万t/a、尿素24万t/a生产能力的大型化工企业。是合成氨生产的龙头,冈此小断改造设备,采用新工艺和新技术是提高化肥生产水平的关键。且近年来原料煤价格的飙升,给以块煤为原料的化工企业带来相当大的生存压力,

  • 标签: 造气系统 技术改造 余热回收装置 化肥行业
  • 简介:我公司经过:二十多年的发展,规模日益壮大,目前企业主要产品生产能力为合成氨30万t/a、尿素40万t/a、甲醇3万t/a。本文就我公司近几年米如何提高生产水平谈谈自己的体会。

  • 标签: 造气生产 技术改造 科学管理 生产能力 合成氨 尿素
  • 简介:我厂用天然转化和煤共同为原料进行单醇生产,因此要求煤气中含有尽量多的一氧化碳和尽量少的氮气,以充分利用天然转化中过剩的氢气。基于上述要求,我厂对原1^#~4^#气炉进行了流程改造和设备更新。经多方考察论证后,决定采用博山化肥设备厂的气炉,并做如下改造:

  • 标签: 煤造气 技改 流程改造 一氧化碳 设备更新 考察论证
  • 简介:1引言我公司是金石集团和冀衡集团的合资公司,2007年底开始在武邑工业园区筹建,2009年底投产,生产能力为“18·30”。主要设备来源:一是拆迁潍坊海星化肥公司的旧设备(年产合成氨10万吨),二是搬迁本公司的老厂设备(年产合成氨8万吨)。中2610气炉18台,工字型布置,分南北两个系统。本应由某设计院设计,但由于种种原因最后由笔者承担了全套工艺设备设计。在设计中尽可能采用国内行业先进技术,并加入了多项笔者独创的革新技术,经过两年来的生产实践证明效果良好。

  • 标签: 技术革新 造气炉 点滴 生产能力 旧设备 设计院
  • 简介:这几年煤炭价格不断上涨,这对合成氨年产能只有3~4万t的我厂来说,困难和压力可想而知。广东采购晋煤,由于距离遥远,且车皮紧张,多年来一直都是采购优质精洗块,经济上相对划算。为消化快速上涨的成本压力,我们从改变原料着手,不断改进设备,探索新工艺,从而走出了一条生存发展之路。

  • 标签: 造气技术 煤炭价格 造气设备 合成氨 压力 采购
  • 简介:近几年,各氮肥企业为了降低气成本,提高企业竞争力,对煤气炉及其配套设施进行了一系列的改造,如扩大煤气炉直径、提高煤气炉高径比、管线加粗与阀门直径加大等,但油压系统的配套改造却没有跟上,使生产运行过程中出现了各种问题,如油压波动大,阀门动作速度慢等。本文根据笔者多年的生产经验,简单的谈一谈油压系统存在问题的原因及解决措施。

  • 标签: 油压系统 系统改造 造气 生产经验 企业竞争力 煤气炉
  • 简介:针对一些氮肥厂采取增加制阻力后出现的不同效果,通过对制过程中上吹和下吹阶段化学反应速度的分析,探讨了制过程中上下吹阶段因炉温水平不同而对蒸汽流量有不同的要求,提出了不能一概而论地提高制阻力来限制蒸汽流量,在制过程中应当分阶段调节蒸汽流量,才能达到较好的气化效果。

  • 标签: 系统阻力 蒸汽流速 分阶段调节 制气 造气 化学反应速度
  • 简介:降低煤气发生炉及其系统阻力是大家十分关注的问题。许多厂采用了加大设备直径、加粗管道、集中回收等措施来降低系统阻力,取得了显著的效果,但也有些厂。加粗了管道,效果却不大理想,其原因不少是因为安装不规范或工艺管理不严所致。

  • 标签: 造气系统 煤气发生炉 系统阻力 降低 工艺管理 回收
  • 简介:我公司拟在内蒙古呼伦贝尔市建一套甲醇装置,采用恩德粉煤气化技术生产甲醇原料。为验证恩德粉煤气化炉纯氧制生产甲醇合成原料的可行性,2005年7月,公司利用现有尿素系统装置的2台恩德炉,分别用内蒙古免渡河长焰煤、大雁褐煤进行了纯氧制实验,取得了良好的效果,现把实验情况总结如下。

  • 标签: 实验小结 造气装置 恩德炉 纯氧 恩德粉煤气化技术 甲醇装置
  • 简介:通过蒸汽过热器来提高入炉蒸汽的温度是稳定气化炉工况及节能的关键。山西霍州化工公司吹风气回收系统自投运以来,一直问题不断,尤其是蒸汽过热器基本无法正常使用,且寿命短,最长使用不到3个月,最短1个月。每换一次过热器,需花费4~5万元,更换时还要停吹风气回收系统,一般要耗时1周,严重影响了系统的正常生产。2004年该公司下决心对蒸汽过热系统及蒸汽过热器进行改造。

  • 标签: 入炉蒸汽 造气系统 过热系统 改造 吹风气回收系统 蒸汽过热器
  • 简介:是化肥生产的龙头,也是操作的难点,其能耗占据化肥企业生产成本的60%,节能降耗的潜力也是最大的。搞好生产是当前化肥企业抓住有利市场行情,获得更大利润的关键。以下是我厂的经验总结,愿与广大同行共同探讨。

  • 标签: 造气工艺 化肥工业 造气炉 循环时间 气化层 催化剂
  • 简介:我公司合成氨分厂车间现有8台○/2.6m气炉,正常生产情况下开6台气炉,年产液氨9.5万t左右。自2000年7月开车以来根据生产运行过程中发现的一系列问题,经过讨论、调研进行了一系列针对性的改造工作,取得了一定的效果。现在予以总结如下,与兄弟厂家的同仁探讨。

  • 标签: 造气炉 液氨 合成氨 开车 生产运行 车间
  • 简介:以固体燃料为原料,采用固定床间歇式气化法制取半水煤气的生产系统几乎均是接近常压的,通常煤气发生炉压力低于0.1MPa。系统阻力对于这种近乎常爪的生产系统的影响是非常大的,其大小同气体流速的平方成正比,随着速的增加,阻力上升是非常明显的。

  • 标签: 系统阻力 技改 造气 生产系统 煤气发生炉 固体燃料
  • 简介:我公司车间为6台Φ3200固定层气炉间歇制,每个制循环分五个阶段(以山西白杨墅煤为例):吹风41s、上吹44s、下吹71s、二上吹15s、吹净4s。上吹蒸汽5.8t/h,下吹蒸汽6.5t/h,在上、下吹阶段蒸汽流量保持不变。

  • 标签: 蒸汽流量 造气炉 加入方式 间歇制气 造气车间 固定层