简介:目前,甲醇市场看好,国内很多生产厂家都在逐步扩大产能或新建装置。由于间歇式固定层煤气发生炉工艺成熟、投资少、工期短,很多厂家仍采用此种炉型制取水煤气来生产甲醇。但制取水煤气与制取半水煤气从工艺角度讲有一些区别,生产厂家对此应引起高度重视,否则制出的水煤气惰性气体含量高,使甲醇合成率降低,吨甲醇耗原料气量高,使甲醇成本上升,甲醇合成原料气CO单程转化率低,甲醇弛放气量增加。本文对生产水煤气与半水煤气的工艺进行了比较,简述生产甲醇企业的造气工艺流程选择及技改思路,供兄弟厂家参考。
简介:我公司原有固定层间歇式Ф3.0m煤气炉2台,于1998年投产,生产水煤气为后序生产装置提供原料气。2004年装置扩产改造期间新增了1台Ф3.0m煤气炉,新增煤气炉在我们几年的操作、改造经验积累的基础上,从设备方面进行了一系列的改造。改造的主导思想是强化设备生产能力,便于操作维护。实践证明我公司的改造是成功的。
简介:块煤焦固定层间歇式造气工艺有被淘汰的危险,其原因是该工艺本身对原料的要求太特殊,余热回收水平低,且排放物对环境造成污染。本文指出了同定层造气技术只有不断进步才能继续生存,论述了固定层造气的发展方向——吹风气集中余热回收的必要性和优点。
简介:这是一种固定层煤气发生炉专用的带缺、带角、带掌、带刀宝塔形炉箅。本型炉箅包括A、B、C、D、E、F六层、灰犁及破渣肋。各层面四周出风,出风间距合理分配,层间相叠,球卡台联结,其中风帽(A层)边沿有圆缺,炉箅B、C、D层边沿有犁灰头和推灰掌,E层例边沿有锯齿形割渣刀,E层对面的夹套内壁焊有破渣肋。F层外侧有贮灰仓及长灰犁。本炉箅不仅布风合理均匀,且最突出特点是松动灰渣的能力强,推落灰渣的方法巧妙,切割灰渣的措施得力,保护夹套内壁的方法得当,排出灰渣的思路入法,是非常有利于提高造气炉煤气产量的。
简介:随着我国优质白煤的减少,国家对煤矿安全监督的日益到位,使山西白煤价格一涨再涨,加上运输费飞速上扬,使以块煤为原料的化肥企业,成本压力骤增,特别是底子薄、产品较单一的厂家,更是举步维艰。在如此严峻的环境条件下,我们应沉着冷静慎重应对,消化成本压力,进一步降低煤耗,是摆在我们面前的一大课题。
简介:
简介:集散控制系统己被广泛应用于石化、冶金、电力等行业,并取得良好经济效益。美国HONETWELL比公司生产的TDC—3000集散控制系统更是成为化工自动化控制的典范。本文介绍了造气工艺和集散控制TDC—3000的系统配置,并阐述了TDC—3000在造气应用中的优越性,论述了TDC—3000在造气方面的应用前景。
简介:我公司3#Ф2610造气炉于2003年12月大修后改用七层炉箅,至今已运行了三个多月,从运行情况来看,该炉箅使用情况较好。现就新型炉箅的结构特点及运行情况做一总结,供同行参考。
简介:造气工段是全厂最重要的工段1)合成氨生产中只有两个主要反应:一个是煤气化反应:一个是氨合成反应,所以造气和合成工段是主要工段,其它工段,如脱硫、变换、脱碳、压缩和精炼等的作用,只是对煤气进行净化或加压,属于次要工段。2)造气工段的能耗和成本,占合氨的比例最大,分别约70%和30%。
简介:本文通过对吹风效率、炉上温度、气化效率、气化层温度跟一次风流量关系方面情况优化的调控步骤、确认指标、督察指标,最后提出回收余热的要求。
简介:分析了块煤(焦)固定层间歇气化炉消耗高的主要原因,在对该炉型如何才能降低消耗作了深入思考后,着重对降低残碳和回收余热作了较详细的探讨。
简介:我公司生产合成氨和甲醇的水煤气均以山西块煤为原料,采用间歇式固定床煤气炉,共有12台,消耗块煤超过80万t/a。近年来,由于块煤的供应日益紧张,价格不断上涨,为了降低生产成本,决定将部分煤气炉改烧劣质块煤。
简介:本文检讨了“吹风量愈大,产气量愈多”的错误操作指导思想。通过对气化层蓄热过程的详细分析,指出中氮的块煤焦问歇气化同定层炉产能低、消耗高的主要原因是“吹风过量一。“高风量”一操作法只会少产气多耗煤,只有“合适风景”才能使气化层蓄热量尽可能大,产气量尽可能多;煤焦消耗尽可能省。
简介:由于小氮肥发展需要,1995年将φ2260型煤气炉经扩径改为φ2610型煤气炉,为适应小粒度煤、地方劣质煤、煤棒等原料的变化,2001年将φ2610型煤气炉再次扩径,设计出φ2800型煤气炉。2002年又推出与φ2610型、φ2800型煤气炉相配套的七层结构炉箅。
简介:山东恒通化工股份有限公司是以郯城化肥厂为核心改制而成的股份制公司,为国家二级企业,全国500家最大化学工业企业之一,是“山东省经济效益排头兵企业”、“国家一级节能企业”、中国化工效益百强企业、山东省136家重点企业集团和111家现代企业制度试点企业之一。公司下设化肥厂、化工厂、热电
简介:1新型绝缘器简介合成绝缘是近十余年才逐步发展起来的高新技术,自净式防爆绝缘器就是在这一新技术的基础上研制开发的,它彻底改变了传统瓷质产品的缺陷,即使在恶劣的工作环境下性能也能得到很好的发挥,显著降低了设备及系统的故障频率和减少了维护及维修量,免除了蒸汽保温,并因此节省了大量的能耗费用。该产品还具有体积小,重量轻,安装便捷,无需对原装置进行改造,且运行平稳,安全可靠等优点。
简介:全面介绍了HYDRO公司单管式反应器尿基NPK生产工艺的流程、特点、设计基础等内容。
简介:通过对影响气化炉炉况稳定因素的试验和研究表明,在适当的氧气含量下,保持炉箅在一定转速下连续运转,造气炉能够保持长周期稳定运行。在现有的造气炉使用条件下,半焦可用来制取高浓度CO,但产生的煤气中H2含量较高(3.5%),需增加脱氢装置。而用白煤所制取的煤气中CO含量更低,氢气含量更高,目前不可取。
简介:我厂现有3M-13型混合固定床煤气炉23台,冷煤气发生炉21台,C140型电捕除焦器12台,煤气产量达120000-140000^3/h。葫芦岛的冬季气温寒冷,由于我厂的蒸汽配置存在一定的问题,经常造成蒸汽供应紧张,使电捕绝缘器绝缘箱温度达不到技术指标要求,经常出现瓷质绝缘子发生炸裂的现象,给生产造成影响。为此,我们与陕西航天长峰工贸公司进行合作,采用专利产品——自净式防爆绝缘器,对我厂2^#煤气站4^#电捕除焦器、3^#煤气站3^#电捕除焦器进行了技术改造,经过几年的运行,表明不仅可以安全生产且取得了很好的经济效益。
间歇式固定层煤气炉生产水煤气方案探讨
固定层间歇式Ф3.0m煤气炉系统改造总结
固定层造气吹风气集中余热回收
固定层煤造气炉新型宝塔炉箅
渣层在劣质煤造气中的作用
混合煤气发生炉料层厚度对炉沉的影响
集散控制(TDC—3000)在固定层造气系统的应用
七层炉箅在我厂的运行情况总结
造气炉气化层温度直接连续测量和自控技术
块煤焦固定层间歇气化造气炉炉况优化调控
原化块煤(焦)固定层间歇制气降耗技改思路探讨
固定层煤气炉烧劣质煤出现的问题及处理措施
中氮块煤焦固定层间歇气化产能低消耗高原因分析
浅谈φ2610型φ2800型煤气发生炉与七层炉箅的设计
钢板全焊接结构离心式鼓风机
简易式自动加焦机在我厂的应用
自净式防爆绝缘器在煤气生产中的应用
单管式反应器尿基NPK生产工艺
影响干式气化炉制取高浓度CO因素的探讨
电除尘器专用自净式防爆绝缘器在我厂的应用